(上接第一版)侯海滨和团队成员经过多次研讨后,在思想上很快达成共识,通过修改设计、动态挖掘出问题症结加上多次实践,努力终究没有白费。
电耗降下来了!上半年中频炉铬钢电耗比去年降低24.8kwh/t,为历史最低,节电能的同时还提高了产能。这样的成效,让侯海滨很是欣慰。
你“三降”指标靠前、我“两增”成绩也不甘落后!近期,连铸三作业区主管邢继彬的脑子里时刻都紧绷着过“苦日子”的节奏。接受采访时,又是值班一个“大夜”的邢继彬,脸上却丝毫看不出倦态,依然精神抖擞。在现场,邢继彬把一小块废钢、一撮废渣都看在眼里、疼在心上。他将“一切成本皆可降”的理念与高效
生产充分结合,和团队成员研究出以标准时间管理为切入点来加快生产节奏。遇到195系低碳钢断面较小、拉速较低、连铸机产能不能有效发挥,炼钢产能增加受到制约性限制的环节时,他们一齐大胆解放思想,提出对195系低碳钢工艺进行变革。
“拉速说提就能提?”
……
面对无论从设备精度、渣料选择、过热度研究上,这些都没有达到百分之百“硬杠杠”的条件下,工友们纷纷面露难色,提高拉速显然成了难中之难。“一个漏洞、任何一个盲点,都不能漏掉!”一颗为工艺改进而“着魔”的心在沸腾,邢继彬告诉自己“一定能行!”他也这样鼓励着工友。一个半月后,一炉、两炉、三炉,按压杆、拿板子、推渣料,一气呵成……开浇投用的实验渣料成了!此刻,被汗水浸湿的衣领、加班加点的劳累,在邢继彬们那里早已化为了激动。
在邢继彬的带领下,连铸三作业区按照不同提速的步骤逐步开展提速攻关,最终实现单炉浇钢时间缩短3-6min的目标、台时产量提升12%-20%的进步,为连铸三作业区的降本增效交出一份满意的答卷。
7月19日,公司召开管理经营会上指出,“三降两增”工作既非“一亩三分之业”,也非“一朝一夕之功”。一味地、简单地关注某一环节成本的升降,是远远不够的。在学习贯彻的过程中,炼钢二厂打破思路、大胆尝新,实现镍基合金在直弧型连铸机上的成功开发,就是践行“三降两增”的又一具体举措。
镍基合金是生产光伏多晶硅的设备主材料,通常采用模铸或立式连铸机生产。但因其高合金含量、强裂纹敏感性的特性,铸坯极易产生纵裂、横裂、内裂、疏松等严重缺陷,造成成本高、产品质量不稳定。目前,国内外许多企业也一直都采用原始的生产技术,生产效率也大都不理想,这样的问题一直被业界视为“卡脖子”难题。
“模铸效果不佳,敢不敢打破常规思维,改用其他方法试试?”担任技术质量室产品工程师十年有余的周丰,有了一个大胆想法。
确立好目标后,周丰凝聚起大家智慧,多次与太钢技术中心工程技术人员设计讨论。从生产技术到工艺设备,一个环节一个环节落实,一个问题一个问题解决,大胆调整冶炼、连铸工艺参数……终于,经过一个多月的反复策划、实验、论证,决定采用太钢最先进的冶炼精炼连铸设备,制定出最佳的技术方案。从去年11月到今年5月,镍基合金多个品种成功试制,具备批量生产能力,实现了高效稳定低成本生产的同时,更是创造了国内外此项技术的首次规模化应用。
如今,“三降两增”的热潮在炼钢二厂已经如火如荼,成效显著。该厂总工程师马骏鹏说,“三降两增”是一条在创新中不断超越的道路,更是一条蝶变跃升、跨越发展必须经历的涅槃之路。我们只有勇于突破、摒弃“指标到顶,潜力挖尽”的思想,才能打赢这场攻坚战。
创新、精准、多维度……炼钢二厂用实实在在的事例将“三降两增”进行到极致,从定人、定节点到定措施,“降”“增”并举,点滴积聚,不断发动全厂上下开展“头脑风暴”,持续挖掘“三降两增”新项目,生动践行着中国宝武提出的“干、快干、快快干”的激励口号。