■通讯员赵勇红
“我的设备我维修,我的岗位我尽责”。今年以来,能源动力总厂变二作业区组织动员全体职工积极动手、动脑,自主改善处理设备存在的缺陷,着力提高设备功能精度,减少备件需求量,降低作业区的生产运行成本,将降本增效措施一点点地落实到岗位、落实到人头上。十总降是公司的A级危险源点、重点防火区域,日前,十总降消防监控主机黑屏无法监控,消防维保人员提出只能更换整套监控系统才能恢复。但备件采购周期很长,几个月内十总降消防主机将停机,无法正常工作。作业区副主管带领技术骨干逐一对设备进行检查,经仔细分析测量后发现原因并实施了改进,监控主机正常自检,系统进入正常监控程序。TPM(全员生产维护)活动,不仅提高了运行人员处理故障的能力,而且TPM自主维修节省了整套监控系统备件费用。一降压为上世纪70年代建设的降压站,设备陈旧,经不断改造后成为综合自动化监控的站所,实现了无人值守。但是变压器有载调压开关、中性点接地刀闸无法远方遥控操作,并网的变压器中性点接地刀闸、有载调压开关要根据系统运行状态实时调整。每次操作,运行人员必须用20分钟的时间才能从集控站到达一降压站,而操作仅仅需完成两项任务。为了提高工作效率,作业区组织进行自主维修,从安装保护测控装置到放电缆、配二次线、调试等工作全部由岗位运行人员独立完成。当集控站远方传动试验正确后,大家异常兴奋。虽然寒冷的天气将大伙的手、脸冻得红红的,但人人心里都暖洋洋的。此次TPM自主维修活动不仅实现了变压器远方遥控功能,而且节省了外委人工费用。
变二作业区通过开展TPM小组自主维修活动,对降压站内的各类隐患不断整改,确保了设备功能、精度达100%,不仅持续改善了设备运行状况,保证了供电系统的安全、稳定运行,而且有效降低了备件采购费用,促使岗位职工“我的设备我维修,我的岗位我尽责”意识不断提高。