本报讯(通讯员赵冬梅)脱硫系统作为环保指标达标的重要工序,完善的安全设施、整洁的现场面貌,对于设备功能的发挥具有积极作用。峨口铁矿焙烧作业区大力开展脱硫系统设备设施隐患和缺陷大排查,充分利用球团系统年检停机时间,实施了功能完善和隐患缺陷整改。
该作业区制定整治工作方案,按时间节点推进,对系统缺失或不完善的安全防护装置按照“五有五必有”安全要求实施了改造。重新制作了安全规范的电机对轮护罩,并对介质流向进行标识;原设计的真空泵护罩护网网眼较大,点检时衣物极易被旋转的皮带轮卷入,对护网进行加密改造;脱硫塔管道护笼间隙不符合安全标准,进行了改造,保障员工高空点检安全。
针对系统原设计存在的工艺不足,比如,脱硫工艺管道回水效果不好,导致电机经常性跳闸,经诊断是泵负荷大,通过增加一趟管道缓解了泵的压力,进而解决问题;循环泵房石膏排水泵电机底座没有排水孔,系统生产中滴落的水聚集存在极大的不安全因素,一是更换了设备机械密封圈,二是在底座开孔,使渗水及时排出,保障设备安全运行。
旋流器运行中,系统使用的浆液渗漏到阀门和设备上,浆液的主要成分是具有腐蚀性的白灰。该作业区利用停机时间对旋流器本体以及所有螺丝、法兰进行彻底清洁,从而维护设备功能,延长备件使用寿命。
为促进整治工作有效推进,该作业区组织安全、设备、现场5S管理人员对改造情况进行落实,多角度全面排查,查处问题和不足,对需要完善的提出改进建议。真空皮带间原来设计的点检平台距离皮带较远,受现场环境局限,存在点检不到位的弊病;循环泵电动反冲洗过程中由于压力过大导致浆液溅出,一方面易对人员造成伤害,另一方面易造成现场环境污染,作业区已将此项改造纳入整改计划。
脱硫班组还大力开展了现场5S整治,经过前段时期以来的清洗、擦拭,设备本体呈现了本色,目前正按5S要求进行色彩化管理。