■特约记者安瑞珍报道
本报讯炼铁厂克服困难,通过不断创新与技术进步,加强了对竖炉运行规律的进一步摸索,提高了竖炉的工艺操作水平,取得了2014年竖炉多项预算指标大幅度进步的好成绩。其中,竖炉筛下物利用率、制砖粉率、制砖量及冶金焦替代率等预算指标均有了很大提升,特别是冶金焦替代率创历史最高水平,为竖炉生产成本的节降作出了突出贡献。
该厂针对竖炉原料尺寸规格不统一、条件差的特点,严格执行工艺生产要求,通过控制预混过程,保证综合粉物料粒度的均匀和水分稳定,提高了原料的稳定性。在工艺操作上,该厂针对铸造焦与替代物冶金焦不同的反应特性与透气性要求,及时调整了装料制度和富氧率,不断提高冶金焦质量以及冶金焦替代铸造焦的比例。合理调整生产配方,改善炉料结构,精细操作,随时根据炉况反应及时调整炉料结构及运行参数,减少了炉役周期内发生悬料、坐料的次数,同时加强了入炉原料的筛分,降低了入炉粉率,保证了炉内的透气性,维持了炉况的稳定与顺行,确保了竖炉生产的稳定运行。在设备维护维修方面,该厂汇聚全厂的设备力量给予竖炉作业区支持,他们深入竖炉生产一线各个环节,针对突出设备问题进行专家会诊,提高了设备开机率,有效降低了设备休风率,为竖炉安全生产、稳定顺行奠定了基础。