本报讯(通讯员丰子玲)近日,
复合材料厂对精整车间1号数控等离子切割机进行改造升级,并顺利投入生产试运行。改造升级后,数控等离子切割机效率和生产能力进一步提高。
据了解,1号数控等离子切割机由于使用年限较长,设备功率下降,切割速度慢,切割范围受限,在切割较厚复合板时,切割面挂渣严重、不易清理,吊运过程中,极易造成板面划伤,清理难度大,费时耗功,严重影响后期板面质量和包装效率。
该厂决定从保障效益和节约成本出发,对1号数控等离子切割机进行升级改造。随即,该厂精整作业区、制造室、维修作业区、设备材料科技术负责人运用“头脑风暴”进行数控等离子切割机升级改造方案研讨,再向相关厂家请教,最终敲定改造升级方案。从4月8日起,由维修作业区钳工班2人、电工班4人组成改造小组,经过10多天的努力,顺利完成了项目改造。此次改造本着“能利旧就利旧,能替代就替代,能改造使用的就进行改造上线”的原则,将机动部闲置的一台数控等离子切割机可用备件充分拆卸利用起来,主机、控制电缆、割矩枪带、分体式水箱等备件在维修作业区职工的巧手修复下,都重新“上岗”了。原MAX200数控属于内循环冷却切割机,改为HT4001数控后,主机切割功率加大,切割能力比以往更高。此次改造还对部分线路进行修复,及时消除了安全隐患,也大大降低了成本费用。与此同时,维修作业区还对数控除尘系统进行了升级,将原先的单侧抽尘改为双侧抽尘,增加了电动阀门,控制抽尘方向,在切割作业的同时,有效减少了车间作业粉尘。
改造升级后的1号数控等离子切割机,具备切割成本低、切割效率高的优点,以往只具备切割30mm厚度以下的不锈钢,现可切割50mm以下的不锈钢,减少了以往因切割受限需要人工倒压力机切割的时间,有效提高了作业效率,助力复合材料厂安全高效生产。