■记者佟晓宾报道
本报讯近日,焦化厂生产科能源管理专业工程师焦玉杰告诉记者:“2015年12月份,干熄焦蒸汽回收量刷新纪录,创造了历史最好水平,达到国内同类机组领先水平。”
干熄焦蒸汽回收后可用来发电,是焦化降本增效的重要措施。为了提高干熄焦的蒸汽回收量,他们主要采取了三项措施:一是尽可能减少检修时间,保证干熄率达到100%;二是降低排焦温度,以减少热量损失;三是提高循环风量。在攻关过程中,设备管理和维检人员千方百计确保焦炉顺行、干熄炉顺行,通过同步检修、同步运行,合理调整设备运行节奏,实现各工序间产能科学配置,最终使干熄率达到100%。通过增大循环风量、降低排焦温度、降低排焦量、提高风料比,实现产汽量增加。
运焦作业区副主管孙迎辉介绍说:“干熄率和排焦温度的控制是提高产汽率的两个关键指标,需要调动岗位职工积极性,焦化厂为此改进了管理办法,对岗位职工日常管控关键指标给出指导性参数,作业区分解指标到岗位并制定了标准化操作红线,再按照‘日统计、周分析、月考核’的管理办法对职工加强引导,这些措施增强了职工合理管控的积极性,提高了日常管控的精细化水平,做到了人人心中有本账,干起活儿来明明白白、清清楚楚,实现了干熄率、排焦温度的有效管控,保证了干熄焦蒸汽回收量增加。”