本报讯(通讯员汪 洋)炼铁厂四烧环冷机改造顺利投运后,经过近两个月的试运行,各项生产指标均达设计要求,节能减排效果显著。
环冷机是与大型烧结机配套的关键生产设备之一,用于冷却热烧结矿,以便储存和运输。四烧原环冷机已连续运行十多年,虽然能够满足冷却烧结矿的基本需求,但由于其自身结构原因导致设备运行稳定性差、漏风率高、冷却风利用率低,冷却过程中大量含尘废气外溢,不仅造成能源浪费,更严重影响了周边环境。其运行稳定性与密封性已经成为制约公司绿色发展、清洁生产的“瓶颈”。
今年年初,该厂将环冷机改造项目列入重点工程,并于三季度进行了实施改造,采用世界上最先进的技术对环冷机存在的生产效率低、余热利用差和节能环保效果不佳等各方面“病症”进行技术改造和优化,在环冷机回转框架结构、台车技术、密封形式、智能检测控制技术、配风技术等方面进行了全方位集成创新,经过四十多天的日夜奋战,建成了一座既拥有高效冷却功能,又兼具余热高回收性能的多功能新型高效环冷机。新环冷机采用液体密封+机械组合密封技术可使漏风率降低到5%以内,冷却风机工作耗电比原先降低40%,烧结矿冷却温度从500℃降至60℃,冷却效果显著提高,余热回收方面吨矿产汽量比改造前增加40%,同时减少了粉尘外溢,有效改善了现场作业环境,使环冷机真正做到了零排放。经过近两个月的试运行,新环冷机各项生产指标均达设计要求,为助力该厂高质量转型发展提供了强有力的设备保障。