干煤棚内堆料机正在无人作业
改造后的中控操作画面
刘瑞明:太钢炼铁厂铁前物流项目部自动化仪表专业员
问题:太钢炼铁厂五号、六号高炉干煤棚厂房为全封闭式厂房,在卸煤过程中厂房内粉尘较大,同时堆料机驾驶室属于厂房内的密闭空间,冬冷夏热,不适合长时间值守,该岗位劳动强度较大。
计策:为了解决太钢炼铁厂供煤作业区的实际困难,决定把五、六高炉干煤棚堆料机进行无人化改造。炼铁厂五、六高炉干煤棚堆料机无人化改造项目从设计、施工、编程和调试等环节全部由炼铁厂自主完成,刘瑞明是该项目的负责人,同时也负责该项目的图纸设计、指导施工、编程和调试等工作。
成效:
1.降本增效
堆料机无人化改造以后,每班可减少1名堆料机司机,共可减少4名操作人员,这个目标已经实现。
2.效率提升
堆料机无人化改造以后,可远程启动任意一台堆料机,通过调整翻板可实现在新旧干煤棚之间切换卸煤,无需重复启停皮带系统和联系确认等待操作人员就位,省去了一些联系确认环节,每一次切换可节省时间约10分钟,提高了卸煤工作效率。
3.社会效益
通过对堆料机无人化改造后,从本质上让操作人员远离了高温、高粉尘等危害区域,减轻了职工的劳动强度,实现了职工作业安全的本质化。
4.物料追踪
堆料机无人化以后,消除了人为操作的随意性,煤堆规律有序、整齐划一,有助于煤粉的物料跟踪。