本报讯(通讯员李美胜)
太钢加工厂超细粉作业区始终加强设备管理工作,把设备革新改造作为突破口、出发点,不断满足日益快节奏的生产要求,为生产服务,为生产开路,为生产创造效益。近期,他们对一期生产线回料系统进行改造,取得了明显效果,促进了生产发展。
超细粉一期生产线的回料系统设备立体结构比较高,由于旁边皮带通廊高度的影响,没有检修空间,存在检修难的问题,又由于经常负重运行,经常发生压料、堵料、溢料等问题,存在着各种各样的设备隐患,制约着生产发展,已经满足不了当前日益增长的生产发展形势需要。这次对一期生产线回料系统进行改造,是该作业区经过多次实地探讨、现场论证、对标挖潜、自主创新的成果。他们敢于亮剑,大胆革新,一改过去回料提升四十多米的缺陷,只提升不到十米高,再通过运输机磁选辊筒把含有铁粉的回料分别送入铁粉仓和回料仓,减少了很多复杂环节,这次经过磁选的铁粉比以前更纯净,直接从以前的60%提高到现在的99%,通过试运行,改造效果特别明显。
回料系统改造杜绝了压料、溢料、堵料问题的发生,减少了职工清理的劳动强度,杜绝了因溢料造成的环境污染,维护了现场环境。同时提高了劳动生产率,大大降低了设备故障停机率,减少了因提升四十米高度而产生的大量耗电量,降低了生产成本。现场生产岗位职工纷纷称赞:“以前就怕溢料,不到半小时就得观察一次回料情况,原料不好时三、五分钟就可能溢一次料,这次回料系统改造后故障少了,停机少了,溢料少了,生产节奏也快了。”