本报讯(通讯员徐艳兵)为了调查分析影响选矿工艺过程正常进行的各种因素,提供解决方法及依据,打造极致效率产线,太钢岚县矿业公司强化选矿单元、机组、质量流程考查的应用成效,查明选矿工艺流程可以继续优化的空间,进而做实本质改善,不断提升铁精矿粉的产量、质量和回收率,呈现出日臻精进的生产态势。
针对磨浮流程考查中发现的磨矿分级作业效率低、入选产品粒度组成不合理等问题,该矿完善了磨矿分级浓度、磨机钢球配比和补加球等制度,把生产现场磨矿分级高效化系统调试的成熟经验固化为作业标准,大幅提高了二段旋流器溢流粒度的小时稳定率,改善了入浮条件。反浮选工序密切关注磨磁来料状况,根据浮选给矿大井料床压力、入浮浓度的变化趋势,及时调整浮选机的底流锥阀开度,从而稳定了浮选工艺过程和质量指标。
依据选矿流程考查中有用矿物、脉石矿物及金属流失的走向靶向施策,取得了选矿金属回收率超过设计指标的喜人成绩。该矿严禁磨磁工序发生过磨现象,并且通过改造磨磁二段溢流溜槽和安装分矿调节闸板,优化了浮选给矿大井的来矿量分配,避免了铁金属随浮给大井的溢流水“跑浑”而流失。在反浮选工序的第三段扫选增加了一台扫选机,保证了浮选时间,改善了分选效果。投用了高效抑制剂,解决了浮选机溢流泡沫中微细粒铁矿物夹带、流失严重的问题。
从去年至今,该矿的闪石型磁矿系统已进入第五个生产阶段,预计要连续生产至年底。本着为总结闪石型磁矿工艺设计和生产技术工作经验提供资料、做好长期生产准备的原则,该矿近日对闪石型磁矿系统进行了流程考查,以充分了解工艺流程中磨磁和反浮选工序的生产现状和存在问题,并对生产工艺流程在质和量方面进行全面分析和评价,给修订闪石型磁矿生产工艺技术规程提供数据支撑,进一步提升闪石型磁矿的处理能力。