本报讯(通讯员刘国莉)“这个小改造就是好,的确产生了大效益啊!”太钢加工厂废钢切选作业区副主管韩建业由衷地说,“吹氧管这样改造后,从安全角度来讲,杜绝了安全隐患,从降本来讲,吹氧管交废从3~4米减至约1米交废,实现节约吹氧管消耗约41600元/月,预计全年可降本50万元。”
太钢加工厂废钢切选作业区主要承担加工厂碳钢渣、不锈渣圪蛋、内部和外购大型废钢大型中包废钢、报废设备等切割及清理粘锅等保供任务,其中重型物料主要的切割材料为吹氧管,占辅料消耗的98%。吹氧管的标准长度为6.5米,在实际操作中,使用2~3米后,烫手和火花喷溅不便再使用,既存在安全隐患又造成约3~4米的吹氧管浪费。由此该作业区聚焦降本增效工作,不断加强精细化管理水平,结合工作实际深挖降本潜力,将吹氧管作为降成本的重点,着力从吹氧管造成的浪费上下功夫,从细微处着手创效益,针对性地实施吹氧管改造,增加吹氧管单耗攻关降本,通过对延长连接接头部位设计创新研究讨论,并多次现场切割进行实践,最终借鉴烟嘴原理将氧气胶管引出口设计安装特制接头延长1.5米,可投用于不同切割料型的切割,既安全又便捷。创新使用吹氧管延续装置,全面盘活了以前浪费的废吹氧管,解决了多年来吹氧管浪费问题。