本报讯(通讯员梁建红)为全面提升设备运行系数,降低设备故障率,太钢岚县矿业公司原料作业区通过开展《降低杂物辊筛故障时长》QC小组活动,取得了良好的经济效益和社会效益。进一步加强了全面质量管理的学习和实践,为安全生产作出了贡献。
确定课题,设定目标值。杂物辊筛为原料筛分设施,主要用于在原料进入配料系统前对其混入的泥矿、杂物等进行清理,一方面保护辊压机、强混机等主体设备不受到杂物的损坏,另一方面确保料仓不因杂物堵塞,其工艺性质并不复杂,但作为原料输送的咽喉,单根辊子发生故障停机处理时长最少15小时,会导致造球亏料或缺料而减产,不停机如果处理堵料风险,更重要的是安全风险,因此确保其不发生故障或减少故障发生时间对生产很重要。QC小组根据历年来杂物辊筛故障及对造球系统影响的统计,将杂物辊筛故障时间目标值确定为≤10h/ M,就是为了保证生产稳定,提高生产效率。
分析要因,制定对策。小组成员采用树图提出了各种可能造成杂物辊筛发生故障的原因:比如无润滑设备、辊子轴承磨损严重、除尘效果不好、护栏皮与辊子缝隙较紧等等。通过要因确定制定对策:增加润滑泵、润滑管路,定期检查进行补油;按时检查环境情况,避免出现大量积尘,定期清理除尘管道粉尘;杂物辊筛出现异响前排除问题,调整辊子侧挡皮对辊子的压紧程度,有效增加护栏皮摩擦系数。
巩固措施,取得长期效果。“没有总结,就没有提高”,通过现场实施,杂物辊筛故障时长下降到7.3小时以下,目标实现了。定期检查分配器、润滑泵、辊子位移情况并记录,每周清掏杂物辊筛除尘管道,每周对杂物辊筛减速机手动补油,纳入《原料作业区生产管理组织制度》,巩固措施,保证取得长期效果。杂物辊筛故障时间下降到每月小于等于约10小时,稳定了运转时间,提高了杂物辊筛使用效率,减少因杂物辊筛故障而影响整体工作时间,保证了下工序的正常生产,有效延长了球团系统的正常生产周期。