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第12363期:第02版 本期出版日期:2022-05-25

“大河”涨水“小河”满

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(上接第一版)4月下旬的一季度经营分析会上,公司向炼钢一厂提出碳钢突破历史的产量目标,分解下来,电炉冶时平均要缩短三分钟。“按照这个标准现在的合格率不足20%,这怎么干?”干部职工有了畏难情绪,刘睿智给大家打气:“没有极致的效率,就没有极致的成本,我们的产品在市场上就没有竞争力,我们就拿不到订单,所以这不是公司对我们的要求,而是给我们的破局之法,是我们厂生存的内在需求。”大家听完点点头。令人欣慰的是,到4月底,电炉冶时就100%达到要求。“但是我时刻告诉大家,极致效率,安全是前提,创新是手段,决不能冒险去抢产量。”

刘睿智介绍,另一个积极改变,就是从一个“生产单元”的思维,转变为“公司经营”的理念,不再只算着自己的“小九九”,而是变成全流程的“财迷精”,发挥协同效应创造效益。型材厂在使用模铸锭时需要切除两端废料,切除的部分越少,成材率就高。炼钢一厂联合技术中心、型材厂共同研究攻克,经过多轮设计修改,新型锭模生产出的钢锭可以有效减少多余损耗,这让轧制工序的成材率提升了3%,其中7.5吨、3.1吨、6.2吨的锭型成材率更是提高了7.24%。“单看这件事,我们炼钢一厂的成本是有上升的,但这能提高我们全流程的成材率。‘大河有水小河满,大河无水小河干’,大账合算,我们就干。”

炼钢一厂的品种意识和产品经营意识越来越强,“办法总比困难多”的文化也在干部职工中传播开来。了解到不锈线材厂生产的焊条钢市场紧俏,但成本不具优势的情况后,炼钢一厂快速行动,深入分析,内部找差挖潜,把不可能变为可能,让本不具备脱磷功能的电炉实现脱磷,使焊条钢成本大幅下降,并把这一成功经验推广到了双相钢、核电用钢等低磷钢种的生产,有力提高了产品成本竞争力。

在多措并举及各方倾力支持和努力下,炼钢一厂各项经营业绩指标取得了明显进步,特别是降本任务超预算完成,完成率在公司各生产厂排名第一。“我们目前还在研究电炉留钢留渣工艺的优化,方案初步可行,正在扩大实验,预计吨钢电耗能够下降19%,这说明我们的潜力还很大。”面对未来,生产技术室技术主办兰广泽信心满满。

炼钢一厂党委书记、厂长张晓东表示:“二季度是完成全年指标任务的重要窗口期,炼钢一厂将树立‘归零思想’,聚焦‘吨钢利润’,践行‘效益引领发展’的新理念,时刻掌握原料市场行情和产品盈利情况,全面开展对标找差,深入挖潜,提升极致效率,实现极致成本,为打造高端特殊钢生产基地再立新功,为太钢发展贡献炼钢一厂力量。”

  
                     

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