通讯员康莹
太钢岚县矿业公司坚持以降本增效为切入点,把废旧物资管理作为重点工作来抓,精算账、算精账,广大干部职工集思广益,不断在退役物资中“淘宝”,通过常态化的修旧利废,变废为宝,为公司节约采购资金,确保每一分钱都花在刀刃上,助推公司“提质增效”。
淘汰螺栓“上岗”记。以往,磨磁作业区在进行衬板更换作业时,换下来的旧螺栓会随手丢弃,时间长了,作业区堆积着大量废旧螺栓,不仅影响现场环境,长期闲置还造成资源的浪费和损耗。该作业区在提高设备运行水平的同时,严格进行生产成本管理,从螺栓这种小物件入手修旧利废。经过细心观察,维修工发现废旧螺栓的规格可以适用于现场维修作业,意识到螺栓的潜在价值后,职工们将废弃的螺栓进行收集,并统一归整到一起存放,以方便在以后的检修作业中使用,用实际行动践行降本增效,预计年可降本约5万元。
废旧仪表“淘金”记。选矿部自动化室对平日维修换下的仪表及元器件进行挑选归类后,将有修复价值的物位计变送器进行上电测试,对无法正常使用的物位计进行模件的替换,主要是确认仪表中电源模件、信号处理模件、信号变送模件、信号显示模件能否正常使用,再将可利用的模件组装、调试、测试,实现其正常测量功能后,进行标注,作为可以替换的仪表,不再进行此型号仪表的计划提报,节约采购成本。共修复近20台物位计变送器,为公司节约了费用。
小零部件“组装”记。电动执行器是磨机系统、调压阀组、风机开关等部位常用的设备之一。在实际生产中,因长时间不间断运行,容易出现电机运转失灵、信号显示不准确等现象,造成备件更换频次高,不利于生产系统长期顺行。为进一步降低生产成本,维修电工利用空闲时间,逐一将损坏电动执行器进行“解剖”,分离出功能完好的零部件,并根据各自故障单元更换对应小零件,重新组装,成功实现了损坏电动执行器二次上岗,有效降低了备件申报费用,预计年可降本10万余元。