
“有压力才有动力,认真才能把事情做成,用心才能把事情做好。”在挖掘探寻各单位聚焦市场需求,全面对标找差提升吨钢利润水平的过程中,宝钢德盛热轧厂厂长季志雷的这句话一直萦绕在记者耳畔。今年以来,宝钢德盛正视差距、瞄准“痛点”,聚焦钢铁料消耗、热送率、热装指数这几个关键指标全力攻坚,把“压力”变成了“动力”,把“难点”变成了“亮点”。
钢铁料消耗是衡量炼钢生产最重要、最关键的一项综合性经济技术指标,抓好钢铁料成本是控制炼钢生产成本的关键,也是衡量一个炼钢厂竞争力和管理水平的重要标志。在此之前,宝钢德盛碳钢线钢铁料消耗一直居高不下,炼钢厂厂长助理兼转炉作业长王栋梁深知肩负重任,下决心解决这个难题。
在一次攻关团队周例会上,有人提出,钢铁料消耗之所以居高不下,很大一部分原因是炉渣带走的铁量过高,仔细研究,是由于转炉造渣料加入过多,转炉渣量过大造成的。为了解决这个困扰,团队成员靠能力和多年的工作经验,持续跟踪现场,采取强化转炉留渣操作,减少造渣料消耗和控制良好的终点渣况。一套措施下来,他们欣喜地发现,炉渣带走的铁量着实降下来不少。
“办法总比困难多。一些问题看似难以解决,但一定有它的突破口,我们需要做的,就是善于发现和寻找这个突破口。”集思广益加上多实践,努力终究没有白费。但王栋梁和团队认为,降低钢铁料消耗的工作仍有改进的空间。他们乘胜追击,继续把降本的突破口转向设备和材料方面,加强了对出钢口耐火材料的改进,优化滑板挡渣机构的油路及水路,进一步减少滑板挡渣故障率。一系列措施下来,钢铁料消耗降低了6kg/t。
同样的,在宝钢德盛炼钢厂转炉作业二区,降低钢铁料消耗也是他们最想解决的问题。 (下转第二版)