太钢“极致设备运行效率”竞赛优秀实践案例分享 
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第12533期:第03版 本期出版日期:2023-07-31

“极致”在身边

 太钢“极致设备运行效率”竞赛优秀实践案例分享 

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编者按为应对钢铁行业“寒冬”,近年来,太钢遵循“全面对标找差、追求极致效率”的管理要求,围绕效率、成本、活力,深化“三降两增”,加大研发力度,夯实基层基础管理,深入开展“冬练”,全面提升体系能力和市场竞争力。

在追求极致设备运行效率方面,太钢各单位紧紧围绕设备改造这一创新工作,对影响效率的重点设备进行大胆革新,涌现出许多优秀案例和经验。在此,我们选取部分单位创新改造优秀案例进行分享,鼓励全员参与设备创新管理,激发员工设备改造热情,为全面提升设备运行效率营造氛围。

太钢炼钢二厂:自动出钢让职工远离3D高温岗位

背景:夏天酷暑作业,转炉的摇炉工师傅挥汗如雨。在离转炉最近的岗位,每一分钟都是煎熬,而最热的时间还要坚持6分钟。6分钟内,师傅们要完成摇炉、开钢车、加合金、开底吹搅拌、关滑板等操作,他们一眼也不敢离开奔涌的钢流,因为一刻的疏忽都有可能造成钢水外流、喷溅等危险和下渣量过高等质量问题。

措施:在炉后增加两台脉冲式激光定位仪,对钢车进行检测,在转炉东侧、西侧、北侧各增加一台摄像机,分别对钢水液面、钢流位置、炉口位置、炉内钢水情况进行检测,通过和倾动系统、公共系统、加料系统、底吹系统、下渣检测、滑板挡渣、二级系统等的通讯,实现了出钢情况预知管控、过程细节微调、多种设备协调动作功能、实现操作工和3D高温岗位的零接触。

成效:利用摄像头、激光测距仪等代替职工观察,通过图像计算和PLC控制,代替职工操作,通过智能判断和人工应急干预,实现安全保障功能。通过类似措施的实施,炼钢二厂逐步减少了3D岗位,保障职工安全。

太钢热连轧厂:2250线输出轨道电机智能运维

背景:现辊道驱动方式为单台变频器驱动N根辊道方式运行,变频器只能检测全部电机运行的总电流数值,控制系统无法识别每根辊道的运行状况和过程“健康”状态,当某根辊道瞬间发生卡阻堵转、接手异常脱开、辊道运行过程劣化等情况,造成带钢表面划伤等质量事故。

措施:采用先进的感知、通讯、物联网等技术,在每台电机对应的开关下端内安装1个霍尔电流互感器,测量电机回路的负载电流。电流信号经数据处理后,汇集到采集柜内,将采集各类数据处理、匹配、分析、报警与记录。实现实时监测,异常预警,状态分析。

成效:可实现快速采集,根据设备运行状态,按变频器分组动态对比,实现动态报警,辊道电流的实时趋势显示及系统算法做出预警提示,通过辨别辊道的运转状态,及时预警,避免带钢表面划伤;通过数据库统计,给出辊道的维护建议,实现预防维修,使设备处于健康状态来避免带钢表面划伤。

宁波宝新:自主设计变径机组实现精密极薄带变径重卷生产

背景:原极薄带钢在精密纵切机组分切重卷过程中面临多项挑战:需要卷筒更换作业,原设备产线电耗高,生产成本高、效率低,产品质量无法保证。汽车用钢光伏产品客户需要内径152mm的卷量产,生产中一直存在着解决0.03mm厚度极薄精密带钢重卷问题的迫切需求。

措施:自主设计一条小的变径重卷线,满足生产效率和产品质量以及能耗要求,实现0.03mm厚度极薄精密带钢的变径重卷生产。其中产线长度缩短,速度提升,能耗下降,同时在实施过程中充分利旧现有的电机等电气设备,以最低成本实现新增的变径线的各项工艺功能。

成效:通过自主设计的变径重卷线,解决了0.03mm厚度极薄精密带钢的重卷生产问题,新设备和工艺的应用使得重卷过程更加高效和稳定,提高生产效率,降低生产成本。同时,起筋问题得到有效控制,产品质量得到保障,为公司产品市场开发提供重要支持。

  
                     

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