(上接第一版)“从哪里下手能提升回水的稳定性呢?还能不能实现回水泵稳定运行?”带着这样的疑问,张招荣每天泡在现场,仔细研究相关书籍,向管道设计单位请教学习,希望从中找到解决问题的“金钥匙”。
经过现场实践,他多次调整了管道进出口的高度,一周之内实现了第一台泵的自吸回水,通过3天时间,实现了四台泵的全部自吸。为了提高回水率,张招荣带领技术团队尝试回水泵稳定运行的模式。
“选矿磨磁三个系列生产,对应4台自吸泵;如果两个系列生产,就对应2到3台自吸泵。”技术员柴森茂说。在操作过程中,他们遵循以自吸回水为主、电动为辅助的组织原则,经过一个季度的试运行,取得预期效果,成为提高尾矿库回水率降低选矿新水消耗的新实践。
“今年1至10月份,白化宇尾矿库回水率达到49.77%,比去年提升约15%至20%,多回水约180万吨。按照新水价格1.956元/吨来计算,节约新水消耗费用约300万元。”看着努力换来的成果,张招荣眉开眼笑。
效益远不如此。随着尾矿库回水率的提升,尾矿库水位上升相对较慢,还提高了尾矿库的调洪库容,减少了3#溢水塔的封堵施工次数和提升回水管道频次,还可以有效降低施工费用和安全风险。
每一滴资源都有被珍视的价值,只要怀揣创新与环保的理念,积极倡导职工对废旧材料的分类利用,加大材料跟踪、回收、再利用的力度,真正形成人人讲节约、班班比降耗的良好氛围,必将打赢这场生存保卫战。