■特约记者安瑞珍报道
本报讯为了减少制煤、喷煤过程中压缩空气与氮气的用量,进一步降低喷煤成本,炼铁厂喷煤作业区发挥全体职工的主观能动性,从作业区制煤、喷煤两项主要工艺分别入手,审视流程中所有需要消耗压缩空气与氮气的环节,通过精细分析与计算,制订切实可行的节约用气措施与方法,切实降低喷煤成本。
喷煤作业区担负着为高炉制作、输送及喷吹煤粉的任务,煤粉输送时用的介质是氮气、压缩空气,在向高炉喷煤粉时喷煤罐中充压、混合、流化使用的介质也是氮气、压缩空气,所以氮气、压缩空气的消耗量非常大,降低喷煤用气量是该作业区降本增效的一个主要途径。
为了降低成本,该作业区的岗位人员通过主人翁意识教育以及转变观念后,把节气工作放在与安全同等重要的地位,为了节约用气,岗位人员主动关闭、拆除了厂房、各层平台安装的用来清扫的压缩空气阀门,改为人工清扫。每次煤粉输送结束后,在使用压缩空气吹扫管道时,改变了以往打开阀门至少吹扫3~5分钟的习惯,使吹扫时间得以缩减。高炉喷枪冷却一直以来采取的是压缩空气,岗位人员通过工艺改进,在满足冷却要求的条件下,仔细观察喷枪的工作状况,调整高炉喷枪冷却用气,既满足了生产需求,又节约了用气量。同时,以前喷煤输送用气使用的介质是氮气,为了降低成本,他们采用成本相对较低的其他气体来替换相对价格高的氮气,达到降低成本的目的。
通过一系列措施的实施,喷煤氮气、压缩空气的用量在原有基础上都有所降低,为喷煤成本的降低奠定了基础。