■特约记者薛蕊
近年来,焦化厂一直倡导职工立足岗位自主改善,职工通过动脑动手对工作环境、设备进行小改小革,实现环境的改变和工作效率的提高。自主改善不仅调动了职工的工作积极性也促进了5S管理工作的再提升。
该厂的TPM改善提案每月能收到近200个,大到作业区机旁库备件区的改善,小到设备上加一个密封片、螺丝钉,都是基层岗位职工亲自动手制作。煤备作业区的主要任务就是卸煤和运煤,而叶轮给煤机就是汽车卸煤的主要设备,随着使用年限的增加,多个挡板变形且腐蚀严重,总是造成煤料外溢。煤备作业区副主管赵治国了解到这一情况后,积极深入现场查看设备,找原因、想办法,积极与岗位职工沟通,确定设备改造方案。岗位职工在赵治国的指导下动手对叶轮给煤机进行了改造。改造后的设备运行正常,煤料外溢现象没有了,现场环境也达到了5S管理要求,岗位职工的劳动强度大大减轻。检化验作业区与生产现场的作业区相比环境要好很多,但是化验的地方到处都是瓶瓶罐罐,有一些底座是圆形很不好存放,像蒸馏瓶就直接堆在抽屉里,不仅影响取用还容易打破。作为检化验作业区化产组大组长的王习刚看在眼里急在心上,他通过自己设计,用废弃的木板制作出一个专门放蒸馏瓶的架子,并在木板上按瓶子口径大小掏出5个一样大的凹槽,这样用来放一些化验用的蒸馏瓶又美观又方便职工取用,同时还能减少蒸馏瓶的消耗。
这样小改小革的例子在该厂还有很多,现在厂里更多谈论的话题就是创新改造,职工创新的意识大大增强,动脑动手改善环境、提高工作效率的风气日渐浓郁。