本报讯近日,在保安全、保质量的前提下,太钢鑫磊公司1号回转窑按期完成各项技改任务顺利点火,标志着1号回转窑工艺技术改造及年检工作圆满落幕。
太钢鑫磊公司两座日产1000吨冶金石灰回转窑,是2013年相继竣工投入生产的,由于所用原料石灰岩物理强度低,煅烧过程中易粉化,窑内粉尘大成了该公司生产能力提升的瓶颈。进入2015年以来,由于上部层矿已经采完,下部矿石抗压强度更低,导致煅烧过程中爆裂粉化程度加剧,窑内粉率大幅度增加,石灰产量、质量波动较大,生产组织十分被动。在此情况下,经多方外出考察、反复查找原因,最终找到了主要制约因素。在充分论证的基础上,该公司决定实施以预热器为主的回转窑工艺技术改造。
本次改造及年检时间紧、项目多、难度大、要求高,改造过程中,施工队伍在时间和空间上交叉作业较多、人员密集,施工组织难度大。为保质保量保安全完成改造任务,早日恢复生产,该公司提前制定详细方案,排出施工节点,层层分解落实责任,明确奖惩措施,保证了改造的顺利进行。安全、质量、工期是本次改造的重中之重,直接关系到该公司全年石灰保供及全面预算任务的完成。为此,该公司从大处着眼、细处着手,抓住每一个细节不放松,建立了检修例会制度,坚持每天进行汇总分析,坚持严密组织、严格把关,确保改造工程始终在计划节点上运行。
目前,1号回转窑已顺利出灰。
(太钢鑫磊公司)