通讯员牛宝成
在物流中心机车检修作业区有一个“特别”的检修组,全组现在共有15名成员,却承担着物流中心46台内燃机车电器和控制两大专业的检修任务。他们面对机车状态老化、故障多发的巨大困难,没有被吓倒,而是迎难而上,在组长郭献飞、副组长董建华的带领下,攻坚克难,为物流中心内燃机车的安全保产立下“汗马功劳”,这个班组就是机车检修作业区的电控组。
2008年,机车检修作业区经过两次人员分流,电控组成员从30多人锐减到现在的15人,人员减少了机车检修任务量却没有减少,为了顺利完成检修保产任务,他们苦干加巧干,克服了一个又一个困难,创造了一个又一个“奇迹”。
物流中心现用的5台DF10D内燃机车,2006年投入运行以来总体情况较为稳定,但从2015年开始,柴油机电喷系统故障频发,占临修总数的60%以上,对机车安全保产构成严重威胁。电控组针对这种情况,立即采取措施,确立了以降低电传机车电喷系统零故障的QC攻关小组,通过半年的QC攻关,他们群策群力,充分发挥集体智慧,查找出影响电喷系统稳定运行的各类因素7项,最后确立了传感器底面油污等三项要因,实施相应改进措施后,使内燃机车电喷系统故障率下降了80%以上,为物流中心内燃机车的安全保产“保驾护航”。
针对频繁停泵的DF10D0191机车,通过分析调研并实地测绘机器间尺寸,电控组制定了自主改造方案,将其中散热不良经常引起高温停泵的1号螺杆泵自主改造为国产NPT5空压机组,该机车改造后,运行半年来效果令人满意。
诸如此类的故事还有许多,他们不断地超越自我,遇到问题敢于迎接挑战,专啃“硬骨头”,在机车检修质量上精益求精,为铁路运输保产贡献着自己的智慧与力量。