■通讯员秦歆戈报道
本报讯近期,太钢万邦公司对两个渣粒化池进行了合理化改造,看似简单地在渣粒化池中增加一块钢板,却解决了长期以来冲渣池回水通道堵塞的难题。
渣粒化冲渣池是矿热炉冶炼的重要配套设施。过去在冲渣过程中,经常出现冲渣池回水通道堵塞,有时甚至造成温度高达800度的冲渣水溢出渣粒化池,极易烫伤过往行人。同时,外运车辆拉水渣时由于水抽不干净,装载机不得不下水作业,时常造成车辆熄火现象,给车辆造成很大的损害。在这种情况下,渣粒化池的存渣若不能及时彻底清理,渣粒化池在作业过程中发生爆炸的可能性加大,严重威胁到作业人员的人身安全。对此,该公司不得不定期安排人员对回水通道进行疏通。这样,打乱了正常的生产节奏,造成人力资源浪费,极大地制约了工作效率的提高。
针对这一状况,该公司组织班组长和技术人员开展技术攻关,他们对冲渣池的作业过程细心观察,依据水渣堆积的原理和生产节奏的需要,对水渣池回水通道堵塞原因进行分析,认为主要问题是由于设计缺陷所致。大家通过认真研究,收集对比各种方案,最后决定安装一块钢板,保证最后进入回水通道的水携带极少量水渣,不会在回水通道形成沉积,从而保证了回水通道的长期通畅。
此项简单有效的技改方案,以极低的成本,彻底解决了渣粒化池回水通道堵塞的问题,消除了多项安全隐患。由于减少了冲渣水对车辆的侵蚀损害,车辆的作业率也显著提高。