通讯员安瑞珍秦英
一提到烧结机厂房,人们想象中的便是灰色的、时有粉尘飞扬、物料流洒的现象。由于现场作业环境差,加大了职工的劳动强度。
为改变这一现象,2017年,炼铁厂四烧作业区把环境问题作为要做的头等大事,他们组织发动专业技术人员一头钻到生产现场,研究改进造成扬尘的设备设施,现场制定方案,现场反复试验,取得了良好的效果。
环冷机动静密封装置一直是造成环境污染的众矢之的,由于这一密封装置的使用寿命短、漏风严重,生产时,时常有大量的粉尘和颗粒物料被冷却风吹出,造成环冷机内、外圈及地沟内灰尘和颗粒物料的大量聚集,严重影响现场环境不说,岗位人员清料劳动强度也很大。
为解决这一问题,四烧作业区白班管理人员与有关专业技术人员一起反复研究,经过多次试验,历时一个多月,终于破解了这一难题。他们通过修旧利废,用换下的废旧皮带制作成挡料皮,再结合环冷机回转框架梁,自行安装新式密封装置,使除尘效果实现了翻番,现场环境得到明显改善,二层平台整洁无积料,扬尘显著减少,岗位工人劳动强度也得以降低。
此外,由于白灰在混料机内进行消化,导致厂房内时有含白灰的腐蚀性扬尘,通过创新性改造,他们在进料口增加了除尘罩,将管道并入配料除尘主管道,让除尘废气进入配料除尘系统。同时,他们对成品、原料除尘管道进行了清理疏通,不合理的地方进行并管或分流,使电除尘器效能大大提高,岗位环境得到显著改善。
通过以上技术改造,现场环境明显改善,职工们都感慨地说:烧结机厂房变干净啦。