■记者石鹰
面对订单日益小批量、多品种的趋势,不锈热轧厂的生产组织也面临着越来越大的压力,频繁地调整炉温成为了一种常态,致使能源消耗很大。如何既能提高效率保合同、又能最大限度地降低能源消耗,就成为不锈热轧厂关注的焦点。
热处理作业区2号常化炉、外机炉是该厂能源消耗大户。过去,厂和作业区相关人员一直是通过调整炉温来减小能源消耗:来料了,职工们就把炉温升起来,快速组织生产;待料时,职工们就把炉温降下来,即便这样还是会有浪费。
为了进一步降低能耗,有人提出,能不能在不必要的时候干脆把点炉待料状态改为停炉?
看似有道理。但设备口的技术员提出了反对意见。理由很充分:如果经常停炉、点炉,炉况的不稳定性将会增大,还会带来严重的质量问题,不能因小失大。
其实大家也明白,做任何变动的大前提都是要保证生产稳定顺行,保证产品质量满足用户需求。可是,停炉的想法就真的行不通了吗?
大家并不甘心,着手对订单结构进行认真梳理和分析,以及上下工序的紧密协调,最终形成了更加高效、合理的生产模式,一份周密的集中生产组织运行方案形成了:原来一直采用的频繁调整炉温的办法,变成了根据生产节奏有计划的停炉、点炉。这样一来,相关能源消耗迅速减少,同时也保证了设备的安全稳定顺行。停炉的设想实现了!
据统计,今年前十个月,由于采用新的生产组织方案,热处理作业区2号常化炉、外机炉的空耗时间比去年同期降低了70%,节能效果显著。
一点点往出“抠”。他们就是这样绞尽脑汁,把毛巾的水拧干。