■通讯员姚伟骥报道
本报讯近日,太钢万邦公司成品作业区大胆实践,创新生产工艺降本成效显著,为提速生产节奏,逐步提高炉次降成本奠定了坚实基础。
成品作业区浇铸跨担负着炉后渣铁分离、铁水浇铸、铁水包砌筑、维护、烘烤及调配铁水包上下线保障铁前需求的生产任务。该作业区迎难而上,组建降本增效创新攻关组,深入浇铸跨生产一线,对生产成本投入高、消耗大和制约生产节奏的工艺环节、流程开展重点研究攻关。
浇铸跨渣铁分离区配置了10套渣锅,用于储存冷却高温液态红渣,使用寿命仅3~5个月左右,渣罐成本消耗巨大,倒渣区根据生产需求放置6套存储红渣,4套替换循环使用,冷却后的渣锅需两人同时作业,利用天车、过跨车进行吊运至翻渣区进行清理,人力资源、设备资源消耗巨大,特别是占用了天车作业时间,对保冶炼炉次目标带来了巨大压力。该作业区面对渣铁分离工艺流程存在的诸多问题,经过调研试验,果断改变工艺流程及配置,首先从解放天车入手,减轻天车作业量和工作时间,全力保障冶炼主产需求正常有序进行。对红渣储存方式进行改革,为浇铸跨保炉次生产创
造了有利条件。其次,从降本增效入手,最大程度地减少设备投入。把渣锅储存冷却红渣加以改进,仅此一项,节约设备投入经费数目可观。最后,最大程度发挥现有运输设备的潜在效能,充分利用铲车、挖机等设备进行倒搬异地储存作业,明显缓解了天
车、地面岗位
人员的工作压
力,加快了冷
却废渣的集中
清理。