本报讯(通讯员汪洋)
日前,太钢炼铁厂四烧作业区积极采纳职工合理化建议,对厂房照明进行改造,照明灯具数量减少,厂房亮度反而增加,电耗得以大幅下降,不仅解决了灯具易损坏、难维护的大问题,而且亮了厂房、增了效益。
四烧作业区主厂房原有照明灯86盏,均采用顶部吊装,每盏功率为200瓦,总容量约20千瓦。长期受高温、蒸汽、粉尘等影响,电缆老化、灯具损坏现象时有发生。厂房照明得不到保障,同时由于采用的是顶部吊装,维修时必须在天车上搭上梯子进行修复,危险系数大,维护人员非常头疼。
四烧电气专业人员就这些问题动起了脑筋。他们查阅厂房照明相关规范,向灯具生产厂家专业人员咨询,经考察测量分析后,把照明灯具安装位置由顶部吊装改为侧装,装到每跨南北侧厂房立柱上。刚开始,装了四盏灯做试验,照明亮度明显不够,效果不理想。怎么才能做到既减少照明灯具数量,又要保证照明亮度呢?一个念头闪现了出来,更换成新型节能灯具?如果使用新型节能LED40瓦灯具的话,经过细致的测算,得出只需要60盏灯,即可达到厂房所需亮度,总容量不到3千瓦。说干就干,领导批准后,他们马上组织人员进行批量改装试验。改装后,灯具在天车平台上就可以维护更换,既保证了维护的及时性,又保证了维护人员的安全性。同时,还保证了照明亮度有增无减,减少了高温、水蒸气等对灯具的不利影响。最重要的是,总用电量只有原来的六分之一,一年光电费就能节约60余万元,还不包括改为新型节能灯具后,灯具使用寿命比原灯具的使用寿命延长一倍多而节约的费用。
目前,炼铁厂四烧作业区主厂房、配料室厂房的照明灯具已全部改装完毕,经过一段时间的运行,照明效果得到了生产岗位人员的认可,灯具的损坏率大为下降。动了动脑筋,就节约了生产成本,还有利于人员安全。