尹军
提起太钢岚县矿业公司破碎作业区的郎利群,大家对他的第一印象就是踏实肯干,参加工作以来,他一直扎根生产一线,用十年的磨砺和汗水,逐步成长为电气专家,多次解决了电气难题和设计缺陷,用实际行动书写了劳模精神、工匠精神。
“艺无止境,精益求精”,这是郎利群的座右铭,被他贴在办公桌的一角,这也是他牢记于心、严格要求自己的标准。十年如一日。每碰到一个问题,不弄清楚决不罢休,解决问题后,还要寻求更快更好的方法,从而保证设备高效运行。
克虏伯KB63-89破碎机属于进口设备,试车生产初期启车均正常,随着选矿磨磁二、三系列相继运行后,一直出现液阻柜报警,通过更换或增加内部中间继电器,放置电缆来提高液阻柜启动控制的稳定性,做到两地同时控制等,均不能解决启车时液阻柜报警问题,现场检查也查不出液阻柜有什么实质性的故障。了解到这一情况后,他就想到底是什么原因造成液阻柜报警呢?为此,他天天现场研究液阻柜机构及位置检查装置,查找报警原因,晚上回家到网上查看资料进行分析研究,并和技术员沟通解决方案。他起早贪黑地研究,最终发现破碎机启动时,液阻柜24V控制电压不足,不能正常启动。查到原因后,他将液阻柜电源改至主运矿检修电源,并对EC2柜支撑进行了改造,柜子下方加装减震器。经过一段时间运行,大大减少了EC2柜震动,液阻柜报警现象彻底解决了,为破碎系统正常运行提供了保障。面对大家的赞誉,他总是谦逊地说自己需要学习的东西还很多。
破碎1-1胶带是破碎站移设后新增的胶带,为了当胶带发生撕裂后,能够准确地发现和报警停车,在1-1胶带中部和尾部加装了防撕裂装置,但运行前期每天会出现防撕裂误报警达7次左右,每次报警都要花费半个多小时检查处理,严重影响了生产正常运行。他每天跟班作业,查找防撕裂误报警原因,通过对数据分析,他总结出防撕裂误报警主要是由于皮带的震动引起,为此他在防撕裂探头附近增加了托管架,减小了托管架之间带皮的跨度,从而减小了皮带的震动,同时,他还对防撕裂探头位置进行了调整。经过3个月的努力,防撕裂误报警次数由原来一个月6~8次,降低至3次/月,保证了生产正常运行。
此外,他通过优化皮带控制系统料仓料位高度,将原有料位三档改为五档,实现了料仓挡墙未发生损坏、料位计灵敏有效、不同粒度矿石布料均匀目的;他提出新增防堵料装置,当发生堵料时,堵料开关及时动作保护停车,避免矿石堆积对皮带造成伤害,减少堵料故障处理时间,提升了破碎系统生产效率。
“宝剑锋从磨砺出”,郎利群在困难与挑战面前不断成长,成为一颗有钻劲儿的螺丝钉,在平凡的岗位上做出不平凡的贡献,为公司高质量发展再创佳绩、再立新功。