(上接第一版)采场气温低、风沙大,刚刚打开的盒饭还冒着热气,但一下子就凉透了,张超华和司机们只能就着风简单地吃两口。“冬天吃冷饭冷菜,许多司机都这样,有时忙起来暂时顾不上吃,就用棉大衣把饭盒裹起来。其实棉大衣根本不保温,但大家都习惯了”,张超华说。
离开采场,顺着弯弯曲曲的山路一直向下,就来到峨口铁矿球团部。“我们要从职工智慧中掘出‘黄金’,将职工智慧转化为降本增效的动力”,说起2016年的重点工作,球团部主任张宝林信心满满地说,“打赢生存保卫战关键是牵住成本控制这个牛鼻子,挖掘蕴藏在职工中的智慧,鼓励职工在小计小改和修旧利废上下功夫,将设备的最大潜力发挥出来,解开降本新密码。”
链篦机作为球团生产的高温传热设备,主要用于干燥和预热生球。由于链篦机水冷上托轴安装在高温区域,因此当循环冷却水进入上托轴后会被不断地蒸发和浓缩,水中的钙镁盐类随之也就会在轴壁沉积,形成水垢。随着时间的推移,水垢越积越厚,使原本就不宽的轴孔变得越来越细,最后造成冷却水流不畅,上托轴被烧弯、烧断,严重影响球团的稳定生产。
针对水垢影响水冷上托轴使用寿命的问题,峨口铁矿球团部职工开动脑筋,自主攻关,想出了酸洗清除水垢的办法。他们将每6根水冷上托轴定为一组,并配以酸洗液箱、残渣过滤器、酸洗泵、耐压塑料管、阀门等设备,形成了7组循环酸洗系统。
“酸洗这个活儿说起来简单,但做起来却费时费力,十分繁琐,没有足够的耐心,还真做不好”,张宝林说。为了保证清洗效果和上托轴的安全,酸洗首先是要将浓度为2%-10%的盐酸加入酸洗液箱,期间必须要用PH试纸不间断地检测溶液酸性,防止出现酸过量和酸不足的情况,待酸性稳定后,再用1%-2%的碱性溶液进行中和清洗,完成溶液碱化。最后,再用加压清水将残留的碱溶液冲洗干净,完成整个清洗过程。
“从目前酸洗效果看,清洗后的水冷上托轴不仅完全可以满足生产需求,而且还能大大降低生产成本”,张宝林给记者算了一笔账,峨口铁矿链篦机水冷上托轴的台装量为40根,每年因水垢堵塞严重需要更换的就多达30余根,占总台装量的75%,按每根轴3.8万元计算,更换30根就需要花费114万元。而采用职工自己发明的酸洗法,清洗一根水冷上托轴只需0.75万元,清洗30根需要22.5万元,与更换新轴相比,可节约成本91.5万元。该项目被评为矿业分公司设备攻关项目一等奖。
积极调整,主动适应,“十三五”开局,峨口铁矿降成本任重而道远。市场需求疲软,销售价格持续走低,相对较高的比较成本使企业竞争优势丧失,生产经营难度日益加大。今年,按照公司总体安排,峨口铁矿产量将进一步减少,受减产影响,如何合理地组织好生产,如何把联动设备在低效率生产时的能源消耗降下来,成为首当其冲需要解决的问题。“面对新挑战,峨口铁矿全体干部职工将认真贯彻落实公司‘两会’精神,坚定信心,迎难而上,全力完成2016年预算目标,以新的作为为公司构建新常态下的竞争力再作新贡献”,峨口铁矿成本预算科科长霍建斌表示。
“从大处着眼,小处着手,牢固树立‘效益在心中,成本在手中’的理念,真正做到抱‘西瓜’不忘捡‘芝麻’”,霍建斌说。今年峨口铁矿要进一步强化形势任务教育,突出预算意识培养,教育引导全体干部职工从细节做起,从点滴做起,增强做好全年降本增效工作的信心和决心,确保各项降本措施落到实处。
2016年峨口铁矿将加大对标挖潜力度,强化精细管理,打好降本增效攻坚战。要从源头抓起,抓好采矿放炮设计、爆破方向选取、矿岩分界线管控等工作,提高爆破质量;要强化标准化管理,提高设备管控能力,以日常点检、专业检查、考核监督和指导服务等为手段,完善“点检定修”责任体系,降低主体设备故障率,降低备件消耗;要着眼重点环节,瞄准关键瓶颈,坚持科技攻关和技术质量改进,全面提高工作效率和经济效益;要继续加大修旧利废力度,发挥职工群众的聪明才智,查漏洞、找问题,把职工合理化建议和“金点子”转化为生产力;要严格执行机物料修理费用的预算限额管理,通过定时点单、日清日结管理办法的有效运行,杜绝预算外项目的发生。