通讯员樊猛辉
“煤气火外扑严重,压不住,连接线烧焦,显示不出数据……”看火工的这些话,戳中了技术人员的内心。
“烧结煤气消耗高,表面上是能耗问题,其实是我们设备存在缺陷,是工艺操作水平欠佳的体现。”作业区主管分析出的问题本质,给专业人员提供了解决问题的思路和方向。
“吨矿煤气消耗处在行业的中游水平,我们建成了全球面积最大的烧结机,但大型烧结机先进性、节能性体现在哪?”厂领导的鞭策,给了大家前进的动力。
于是,大家来了个头脑风暴,你一言我一语地讨论起来,“先解决物料风箱卡翻板的问题,实现翻板的自由调节,才可能实现微幅压操作,解决煤气消耗高的问题。”“烧结质量主要取决于固相粘结还是液相粘结?”“在工艺控制上,针对不同机速、不同工况条件下积灰量的跟踪、分析,动态优化调整自动放灰周期和时间,在保证灰斗不积料的条件下,最大限度降低放灰对炉膛负压的影响。”
实践出真知,根据头脑风暴的结果,岗位人员在日常操作上不断累积经验,逐步优化电动阀的开度和卸灰阀的间隔时间,逐渐加强煤气的点火深度,点火效果得到改善,消除了煤气外扑现象,设备运行达到安全状态,煤气吨矿消耗得到了降低,一种通过设备改进和工艺操作相结合的先进操作法--“烧结降煤气单耗操作法”诞生了。
目前,烧结点火炉煤气消耗较改善前降低25%左右,达到国内外先进水平,单台烧结机年降低成本达一百多万元。