通讯员桑志超
“世上无难事,只要肯登攀”。太钢热连轧厂“三降两增”工作开展以来,打捆机点检员姜健就“长”在了现场,时而面对着设备“发呆”,时而拆解鼓捣着下机待修的备件,嘴里还不时嘟囔着,懂他的人都说“这老姜准是又琢磨上啥降本增效的点子了”……
打捆机身材不大,却浑身是宝。这不仅因为打捆机设备零部件小而多,更在于它在工作运行中频繁动作,要承受钢卷近600度的高温“炙烤”!为了满足生产环境,设备零部件也就比其他设备更耐高温老化,造价也就水涨船高,因此实现打捆机的降本工作就要勇做“铁公鸡”,打好“金算盘”,算好成本账。
夹钳失效下机是打捆机常见的故障形式,为了在夹钳上找到降本增效突破口,姜师傅顶着高温在现场一次次观察记录,经过反复拆解研究,他发现夹钳前爪磨损、崩裂和副剪刃断裂是夹钳失效的常见原因,新制一套夹钳需要近8万元,姜师傅斩钉截铁地说:“既然这么贵,那咱自己干!”他从厂家订购一批剪刃、副剪刃等零备件,自己在现场拆卸组装,做到了设备精准靶向维护,夹钳上机后不仅运行稳定而且维护成本直接压缩至千元以下,工友常开玩笑地讲“新三年、旧三年,缝缝补补又三年,姜师傅是发挥到极致了”。
在设备降本的路上,姜师傅始终坚信“一切成本皆可降”,他常说勿以利小而不为,做好节流工作才能集腋成裘。打捆机涨紧小气缸安装在机头的前端,打捆环境的高温加速了气缸的老化窜气,为了节约成本,姜师傅将下机的气缸一一拆解,发现很多气缸是由于密封高温老化碎裂导致的,他更换密封后重新组装,用气源测试性能后继续上机正常使用,以近乎零成本的实绩大大延长了小气缸的使用寿命。
偏心轴是打捆机的核心部件之一,之前偏心轴失效需要进行出厂修旧或备件新制,而且到货周期长,为降本增效,姜师傅自己上手拆解检查,更换最易损坏的滚针轴承等可修复件、重新合套偏心轴,有效避免了偏心轴的报废,有效推动了降本工作的长效发展。
开展“三降两增”工作就要有钉钉子的精神,相信只要职工坚定信念,树牢企业主人翁的责任意识,在“三降两增”工作中严格苛求,我们有信心迎来钢铁行业的春天。