本报讯(通讯员李强)为贯彻落实公司“对标找差见行动”系列会议精神,太钢能源环保部快速行动,现场落实提高煤气利用效率、增加煤气回收等措施,通过上下工序联动配合,推动能效提升、成本降低,助力公司经营绩效改善。
为快速降低加热炉能耗,能源环保部组织能源动力总厂、热连轧厂等相关单位召开现场专题分析会,共同分析原因,找出影响加热炉燃耗偏高的主要因素,制定并实施改进措施。同时,成立了降低加热炉燃耗联合攻关小组。会后,相关单位迅速开展了化验、吹扫、清理、校准、协同、优化等一系列工作。热连轧厂相关人员深入能源动力总厂调度,一同调控加热炉煤气配比、热值等参数,以用户的需求操控供应。经上下工序联动协同,热连轧厂加热炉煤气消耗明显下降。
在能效标杆创建中,能源环保部确定转炉负能炼钢指标为重点攻克目标。从转炉侧与气柜侧的煤气含尘、氧含量检测、热值化验、湿电除尘运行等方面联动配合,优化操作。同时,试验提高转炉供氧强度,优化转炉降罩操作,调整煤气采样位置。操作与管理联动,多措并举提升转炉煤气回收水平,力争于年底前完成转炉工序能效达标杆水平。
能源环保部相关负责人表示,面对复杂的国内外经济形势和钢铁行业的严峻形势,作为职能部门,一方面要加强对标找差,深入分析改善,全面组织推进;另一方面要发挥部门的管理服务职能,协同各个工序,发挥联动作用,达到最佳配合效果,最终实现节能降本目标。