本报讯(记者薛华通讯员张彩锋刘洁)“我们利用焦油渣沥干装置,把焦油罐底的沉渣进行沥干,回收了50余吨焦油,创效近30万元。这是我们在冬练中转变思路,以降本为引领的结果。”太钢焦化厂化产作业区主管介绍。
今年以来,焦化厂进一步在环保上挖潜增效,投运了焦油渣沥干装置,既解决了长期以来焦油渣湿度大造成的浪费和运输环境问题,又进一步增加了焦油回收量,把焦油渣最大限度地“吃干榨尽”。以往焦油罐检修时的处理方法不仅浪费焦油,还因为固废处理与生产协调等种种原因对检修进度造成影响。沥干装置投用后,职工们首先想到把清出的焦油沉淀物送到沥干装置进行回收。他们自主改善制作了两个焦油渣料斗,没想到竟然从废焦油中回收了50余吨焦油,增加经济效益近30万元。同时,还大大减少了固废处理成本,缩短了检修周期,减少了运输过程造成的环境影响,真正实现了对废弃物极致利用后的降本增效。
“通过此次对罐底废焦油的回收,不仅为日后清罐作业提供了经验,同时也转变了大家的固有思维,过去习以为常的废物也可以成为宝贝。我们要转变思路,积极探索,挖掘更多的降本空间,实现环保效益和经济效益双丰收。”该主管说。