■记者张春娟
樊猛辉是炼铁厂竖炉业务部的工长,也是路振毅职工创新工作室的成员。
进入现场,耳边传来机器的轰鸣声,记者跟随樊师傅经过两次上、下楼梯,来到竖炉制砖操作间。一进门,恰逢两名职工正进行操作。一会儿,他们注视着眼前的两台电脑显示屏,一会儿,盯着玻璃外面的现场,手指还不停地点着电脑屏幕,动作非常娴熟。几秒钟工夫,一排排像“打孔蛋糕”一样的产品出现在记者眼前,想拿起手机捕捉这个画面,但试了几次都以失败告终,实在是太快了。“这就是竖炉制砖生产线,现在制砖成品率还是很高的。”樊师傅说。
竖炉主要的原料是除尘灰,在生产过程中,产生的粉末较多。在粉末回收利用过程中,会产生无效产品,存在过程浪费,还会造成环境污染。樊师傅把思绪拉回从前,为解决这个问题,那段时间,讨论、讨论,还是讨论,你一言我一语,大家坐在一起,翻阅资料、头脑风暴、争论,甚至面红耳赤,那种状态可以用煎熬来形容。
咬咬牙、挺一挺,最终战胜它。辛苦总会有结果,“灯不拨不亮,理不辩不明”。大家终于在影响效率和产生污染的关键因素上理清了思路,达成了共识,找到了突破点。
“如何攻破难关”,新的问题又出现了。这条生产线是从国外引进的,一直以来,都是按照外方要求,靠经验观察。他们决定打破外方思路,加强对日常运行中相关数据的收集和分析,这相当于给竖炉生产线安装了一双明亮的“眼睛”,让凭经验办事变成拿数据说话。
这不,记者在现场就看到,一名职工拿着检测记录表在认真记录着各种读数,还不时地在读数后边划着标记。他告诉记者,现在关键数据有了,在工作中心里也更有底了。竖炉砖的强度值提高了,粉末少了,成品率高了,最终单项成本也降下来了,而且还不是小数目。【记者手记】
竖炉使用除尘灰为主要原料炼铁,提高了综合资源利用效率,实现变废为宝,点“灰”成“金”,目前,这套工艺世界领先。这本身就蕴含着太钢人唯有创新者胜的气魄。我们的职工在实际生产过程中,敢于提出质疑、打破外方思路,勇于担当,扛起压力,解决实际问题。正如他们所说,有百分之一的可能就要尽百分之百的努力,为他们“蛮拼的”点赞。