■记者佟晓宾报道
本报讯近日,记者从热连轧厂了解到,2015年该厂加大节能攻关及改造,加热炉煤气成本显著降低,圆满完成了年度预算目标。
在热连轧能源成本构成中,煤气成本占相当比重,因此,该厂将煤气作为节能降耗的重点。他们针对煤气结构优化、生产计划编排和工艺流程、热值和空燃比调控等组织攻关。
在攻关过程中,他们引入价值导向,优化煤气结构和配比,充分发挥燃气效率,控制煤气成本。调整加热炉混合煤气结构,跟踪实施效果,完善相关措施,实施工艺节能措施。在公司能源环保部的大力支持下,完成了煤气用量标准的制定,重新梳理制定了加热炉煤气需求,对各钢种和加热状态煤气总量、结构和热值进行了明确和细化,减少煤气浪费和供气量不匹配带来的影响。定期对混合煤气进行化验、分析,做到热值准确,科学制定调控标准,轧钢作业区各班严格执行,实现精细化控制。针对冬季气温降低后管道中易生成沉积物的问题,建立了定期吹扫制度,利用每月检修时机,对焦炉煤气流量孔板进行吹扫,提高了计量精度。他们还与工程技术公司、自动化公司、能源动力总厂共同实施测试工作,掌握了炉窑基础消耗一手数据,为查找节能潜力、提高能效水平奠定了理论基础。
今年,热连轧厂将加大能源成本管控力度,深挖节能降本潜力;成立能源管控攻关团队,强化工艺节能,全面推进能源降本项目实施;改进能源绩效考评办法,全面落实能源降本责任制;细化能源管控单元,精细化调配能源动力介质;通过实施能源结构优化和系统优化、完善节能技术手段、提高精细化管控水平、减少无效损耗等措施,实现能源降成本目标。