通讯员马玲
“降本无止境,创新无处不在,只要你想做,办法总比困难多。”这是尖山铁矿调动职工降本积极性,引导全员开展自主降本,激发全员创新活力,让职工真正成为降本主力军的新思路。
水、电、煤的消耗是尖山铁矿最重要的三大消耗指标,但与职工的生产生活最为紧密。想要降低三大消耗指标,又让职工满意确实不是一件容易的事,尖山铁矿技术人员就瞄上了这块难啃的硬骨头。经过一段时间的摸索积累,他们发现,由于生产工艺的需求,正面直接降本的难度非常大。能不能通过技术革新,实现三大指标的降低呢?技术人员想到了曲线降本的思路。
尖山铁矿反浮选提铁降硅作业,要通过药剂反应配合30吨锅炉高温才能实现,药剂反应的好坏与温度有密切的关系。为了满足反浮选降硅作业要求,30吨的锅炉常年在使用,电和煤的总消耗对精矿成本影响很大。但没有温度,药剂反应就缓慢、不充分,不能满足提铁降硅的质量需求,这似乎是一对不可调和的矛盾体。
如果能在低温或常温下实现提铁降硅,电和煤的消耗就能降低很多,对降成本起到非常重要的作用。技术人员查阅了大量资料,发现国内没有先例,只能开动脑筋自己解决。他们围绕药剂的特性展开技术攻关。经过一段时间的试验,技术人员发现常温下也基本能够满足输出要求,但硅含量的稳定性变得较差,影响精矿质量。从综合成本分析来看,煤耗是降低了,但电耗又增加了,总成本不降反升,技术攻关遇到了瓶颈。
技术人员没有放弃,一次一次失败,一次一次坚持,不断地做试验、找方法,终于在低温药剂控制精矿质量上取得了突破,用新的方法成功替代了30吨锅炉,使电、煤、汽的消耗大大降低,每年可节约用煤千余吨。
为尽快适应新工艺要求,为公司提供优质精矿粉,浮选班班长郝怀亮和技术人员群策群力,对现场近几年的数据进行分析统计,通过矿量与硅含量之间的理论关系,编写出了精矿质量调节参考值的计算模板。为方便职工使用,他们还在功能上进行了改良,发到微信群共享,岗位职工可以随时根据现场状况,直接在手机上操作计算,大大提升了操作的准确性,为现场快速反应,保证精矿质量发挥了重要作用。
在矿党政的积极引导下,尖山铁矿职工的创新热情被点燃,大家三五个一组,十几个一群,现场随时可见技术管理人员和岗位职工一起研究解决问题的场景,创新成为助推该矿快速发展的新引擎。