■记者佟晓宾报道
本报讯近日,记者从公司相关部门获悉,炼铁厂热风炉富氧烧炉技术开发工程投产以来,运行稳定,创效显著。
该项目针对炼铁厂4350m3高炉热风炉燃烧系统的能源介质结构进行调整,利用单价较低的氧气替代单价较高的焦炉煤气,进行新的热风炉燃烧工艺探索。在助燃空气中富加氧气,通过对燃烧过程进行合理控制,调整热风炉的用能结构,达到节约焦炉煤气,降低热风炉用能成本的目的。与此同时,该技术扩大了热风炉燃烧系统的用能范围,整个热风炉燃烧系统,实现了过程中各种介质参数的自动分析、自动调整,保证了热风炉正常送风温度达到要求,确保了热风炉安全、稳定、高效的运行。
传统的观念认为热风炉系统功能复杂、介质众多,且都是有毒有害物质,改造难度大、周期长、安全风险高,改造要停机,将造成高炉休风停产。为了减少工程项目实施期间对生产造成的影响,项目组对方案进行了深入细致的调研、讨论,精心组织项目实施,充分利用定检时间,优化改造方案,在不停产的状态下,用6个月的时间,顺利完成了全部改造任务。又经过6个月的试运行,便达到了设计预期指标。
经过测算,项目投运后,进一步优化了高炉热风炉燃料结构,大大节约了热风炉焦炉煤气的消耗,走出了一条依靠技术进步推动高炉节能降耗的新路子。