(上接第一版)这是一套工艺计量自动控制设施,最近,该岗位职工发现给料机铺料比平时明显加厚了很多,控制系统里显示的量却还是不见增加,经过现场主控人员和自动化公司点检人员排查,几个环节都没有发现明显异常,故障一时难以排除。
维护作业区领导把这项任务交给了经验丰富、胆大心细的李清补。他来到现场一检查,发现配料皮带不受控,配料瞬时流量误差居然高达四倍。多年的经验告诉他,情况已经非常紧急,再这样下去,不仅将导致停产,还有安全隐患。他反复查看连锁控制图、变频器控制图、仪表柜线路图,把所有相关环节都进行了反复推演。经过两个多小时的逐一排查,他确定是速度编码器出了故障。这一结论,让现场的人都很惊讶,因为在通常的检查中,这种重量误差一般校准的都是重量传感部件,速度编码器被锁在自动控制柜中,一贯被认为是不会出问题的元件。
李清补果断地短接线路停止了这台编码器的工作,再启动给料机后,计量显示恢复了正常。
李清补能够作出准确的判断,一是他比别人心细,二是他平时有收集、观察、记录的习惯。他利用业余时间,购买了大量专业书籍,坚持自学,及时更新知识储备。他有一个态度,就是精细。他经常给大家讲:“咱们的工作最需要的就是细心。”
困扰超细粉生产线好多天的故障排除了,李清补没有换一个备件,没有浪费一分钱,就把问题解决了,这让超细粉作业区的职工深感佩服。事后,加工厂送来了感谢信,他们说:“自动化公司凭借高超的技术,精准地判断出故障原因,迅速进行处理,既节省了费用,又保证了生产稳定运行,是值得全体专业技术人员学习的榜样。”
今年年初,不锈热轧厂调整产品结构,需要将热轧辊道秤由原来的8米延长至10米,但现场条件不具备,设备加长后带来的精度失准问题难以平衡。
为了满足用户要求,项目小组经过反复试验,终于确定了改造方案。他们精心组织,反复推敲细节,高标准对每一个环节把关,派出专门小组从方案确定到改造过程配合、后期测试,全过程跟踪。凭着一股“不抛弃、不放弃”的劲头,战胜了一个又一个困难。4月1日,该衡器改造完成,顺利通过了测试。
花最少的钱,办最好的事。这次改造不仅节省了资金,还提高了衡器的计量精度,每一个人心里都感到由衷的高兴。他们这种千方百计满足用户需求的精神,受到不锈热轧厂干部职工的一致称赞。
在管理上,他们不等不靠创新管理模式,遵循效率优先的原则,对岗位进行了重新优化配置,整合后的班组呈现出优势叠加、短板互补的特质。维护作业区岗位优化后,主管同每一名新进岗员工倾心交谈,充分了解员工对岗位的期望和自身的特长,给每一名员工发挥潜能的机会,让每一名员工感到自身的价值得到认可,有效地激发了员工的积极性,“人人想干好”蔚然成风;作业区鼓励员工坚持开门找问题、集思广益解决问题,建立“维护安全”微信群,每一名员工都可在微信群中实时上传现场施工图片,以便在专业管理人员、全体员工的监督评价中发现自身问题,每月还通过故障分析会,交流共享技术成果和有益的管理思路。
在采访中,记者了解到,自动化公司在不断深化改革的过程中,注重培育文化“软实力”,维护作业区推出技术人才培养规划,倡导和培育团队“工匠精神”,努力为用户服务,把不可能变成了可能,把不满意变成了满意。他们用行动很好地展示了公司优秀文化“软实力”中的“硬道理”,使我们从中领悟到更多企业文化的真谛,感受到来自基层的强大力量。让我们携起手来,立足岗位,发扬新时期的“工匠精神”,共同营造崇尚正能量、争创优秀业绩的良好氛围,为公司创新发展作出应有的贡献。