●焦铁联动:优化配煤结构降低固体燃料成本●不锈冷轧厂2号热线焦炉煤气置换天然气节能效果显著●干熄焦乏汽余热和烧结烟气余热回收利用为城市冬季供暖提供热源从消耗能源到“生产”能源节能有道减排有方
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第10634期:第2版 本期出版日期:2016-06-08

●不锈冷轧厂2号热线焦炉煤气置换天然气节能效果显著

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不锈冷轧厂2号热线原退火炉设计选用燃料为天然气,为进一步充分利用公司内部净焦炉煤气,公司决定对2号热线退火炉燃气系统由天然气改为焦炉煤气,实现公司内部焦炉煤气的燃气平衡,涉及现场改造主要包括设备、管道、耐材三方面的内容就达60项,更换烧嘴172个以及所有调节阀的检查、燃气管道改造等项目。

项目启动前,不锈冷轧厂提前对现场改造进行详细规划,9天内迅速完成现场全部烧嘴的拆除更换、换热器修复、故障煤气调压阀及煤气支管道更换,炉内耐材修复等工作。点炉、仪表调试、炉温升降温调试及烘炉工作在5天内完成,总共历时14天。由于燃烧介质发生变化,系统需要重新改造,所有原先燃烧控制系统参数需要重新设定,在软件修改方面,对原先的空燃比、过剩系数、炉内氧含量控制都作了修改与测试。此外,为保证阀站燃气主调节阀满足净焦煤气流量的要求,重新计算参数并不断修正。点火过程中,反复试验每一个区、每一个烧嘴的

点火系统,不断修正相关参数,确保每一个烧嘴都能顺利点火,正常燃烧。调试完成后,退火炉生产能力、炉温控制精度、燃气消耗量等达到原设计水平。

2号热线退火炉天然气改焦炉煤气的节能改造项目是由不锈冷轧厂、工程技术公司、能源环保部等单位自主设计、自主施工、自主调试完成,改造后的机组生产能力达到原设计水平,产品性能指标稳定,退火炉吨钢燃气消耗有所下降,实现了投资小、施工周期短、节能降本效益高的目标。据统计,该项目自去年4月实施完成后,至今已为公司节约燃气成本2700余万元,每年可为公司节约天然气采购3600万立方米。

不锈冷轧厂2号热线

  
                     

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