6月初的一天,凌晨6点,化验员小冯和平时一样,忙着对取样班送来的试样进行着化学分析,当化验结果出来时,忙了一晚上的小冯傻眼了,“Ⅱ系列浮精品位59.17%”,这个数据与正常数据相比,实在是差得太远了。难道是分析过程出了问题,小冯心里不免犯起了嘀咕,“不行,我得重做一遍”。
本着对每批试样负责的态度,小冯开始了新一轮的试样分析。先将样袋内的样品存样重新进行更加细致的均匀搅拌,再称取两个相同样品,按照作业标准逐步进行分析,每个环节都做得小心翼翼,生怕忽略了哪个细节。结果很快出来了,还是59.17%。到底是什么原因呢?为了逐一排查问题,小冯拨通了取样班的电话,要求当班取样班长将备样重新送至化验室,以免取样工装错样或写错样袋而导致数据失真,并且换了另外一名化验工进行又一轮的分析,但结果还是与先前一样。肯定不是分析过程出了问题,但检验结果不变,极有可能是生产工艺有调整,想着想着小冯拨通了值班调度的电话,得知果然是生产工艺有了新的调整。得知这个结果,虽然忙活了半天,心里的一块石头总算落了地,小冯汇报给班长后将分析数据在报表上一一记录,试样留存备查。忙完这一切,天已大亮,接班的同事们已陆续进入工作现场了。
这样的事不是个例,发生在计量检验室化验班也不是偶然,大家不管是谁遇到这样的问题,都会按以上标准用排查的方式确定分析结果的准确性,因为她们知道,检验结果直接指导生产,数据的准确性不容忽视,只有每个人都能正确对待每一批试样,认真分析每一个结果,遇到问题,认真查找,不放过任何一个细节,才能不断提高检验质量,更好地为生产工艺调整提供准确及时的数据。