■通讯员白旭峰报道
本报讯近日,复合材料厂焙烧作业区新增的成品皮带系统经过试车验收,运行平稳,达到了设计效果。该皮带系统由复合材料厂自主设计、自主安装,节约了外委费用。
复合材料厂焙烧作业区有轻烧白云石竖窑和回转窑各一座,两窑投用时间不一,系统独立,各有不同的成品存储料仓,而两窑生产的产品相同、料仓靠近且高度接近。
在只需回转窑生产就能满足公司需求的情况下,竖窑是停用的。由于系统独立,一旦出现成品皮带系统故障和回转窑料仓储满,回转窑的整个生产系统必须限产或停下来,这样既满足不了保供要求,又会造成窑内热能损失,增加运行成本。鉴于以上情况,今年2月,复合材料厂决定对回转窑成品皮带进行改造。
此次改造是在原有成品皮带系统的基础上,另加一条皮带,作为原成品皮带发生故障后的备用,并且采用移动小车布料的方式,把竖窑和回转窑的料仓连接起来,扩大成品仓储量。
在改造设计过程中,复合材料厂设备材料科技术人员多次深入现场测量,由于位置极限,设计方案前后经过七次修改,才最终出台。5月份,设备进入安装阶段。安装过程中,该厂机动部人员克服了作业面高、施工空间狭窄、高温作业等诸多困难,先后解决了设备基础不易固定、料仓破墙搭桥对接难度大、吊运设备高度高等施工难题,确保了设备安装过程的人员安全和设备安装优质高效。
经过两个多月的安装调试,如今布料小车可以在六个成品料仓之间自由穿梭、均匀布料。该厂还在两大成品料仓搭桥连接段,使用彩钢板进行封闭,使布料小车与点检人员通行更加安全,外观更加美观。
复合材料厂自主完成回转窑成品皮带改造,充分展示了该厂职工在打赢生存保卫战中,不等不靠、自我加压、顽强拼搏的精神。