■通讯员韩建科
日前,由自动化公司自控研发室承担的BOC制氢站冗余控制系统改造任务圆满完成,并投入稳定运行。
BOC制氢站2008年由外方设计建造。随着时间的推移,控制系统性能下降,先后发生的控制电源、主控制器及网络故障曾导致供气中断,严重时造成了公司大面积停产。作为公司冶炼生产唯一的一套制氢装置,控制系统存在的隐患,一定程度上制约着公司的正常生产。
鉴于此,自动化公司技术人员针对控制系统存在的问题,基于目前运行设备基础和生产工艺,大胆设计新的总体思路,在设备控制方面,将多台压缩机设备集中控制分解为新、旧装置分散控制;在安全控制方面,新旧控制系统均可实现对独立设备和公用设备的控制,彻底消除系统停机风险。
为了尽可能缩短现场调试时间,技术人员在消化制氢生产工艺及控制技术的基础上,充分利用集成实验室平台,先后开展系统集成、通讯实验、控制功能模拟测试等工作。同时,充分摸排现场生产工艺装备,梳理每根控制信号及线缆走向,制定出详细的新旧系统切换方案。
公司总调安排上午10时停机,但新系统改造必须在1小时内恢复正常供气。面对如此短暂的调试时间,为了确保工期,项目组精心组织、科学施工,在停机前就完成了控制线缆的敷设工作,并采用插拔式组合端子与新系统连接方式,大大缩短了停机后线缆接入施工时间;在调试阶段,将独立设备和连锁系统的控制功能分阶段投入,加快了调试进度。经过紧张细致的工作,10时50分,新系统实现切换,吸附塔工作正常、压缩机工作正常、管网供气压力正常,新系统切换成功。