本报讯(通讯员赵瑞文)面对
矿山生产经营任务和成本目标,峨口铁矿进一步强化技术创新、降本挖潜力度,持续开展工艺改善行动,实施选矿系统321系列和111系列工艺优化改善,在保证四精品位及产量的前提下,全力推进球磨机利用率的提高。
该矿加大工艺优化提升攻关力度,进一步降低生产成本消耗。组织工艺质量科、选矿部、磨选作业区认真分析、测量技术数据,针对111系列三段球磨机处理量低,磨矿能源介质单耗较高,无用功耗占比大的实际情况,多次组织技术人员进行会诊和讨论。为确保工艺优化的科学性和可行性,该矿成立攻关组,矿首席工程师、选矿机械、工艺技术员参加分析论证,最终完成321和111系列三段磨矿合并方案工艺设计,将321系列细筛筛上物料给入111系列三段球磨机,停转321系列三段球磨机,弥补14号球磨机负荷不足问题,达到减少磨选能耗和磨矿介质消耗目标。
新工艺增加了合并管路,同时保持原有的工艺管线,原有设备功能和能力保持不变,方便合并生产和分开生产的工艺切换。为做到工艺改造的科学性和适用性,该矿组织实施“细筛给矿泵、浓缩磁选机、111系列三段球磨机”等设备处理能力的严格核算和试验,在保证满足需求的基础上验证设计方案。目前,通过一个月来的稳定运行,该工艺的改善,使321系列实现增产30%,总体选矿系统产量基本保持不变,实现了球磨机的部分停用,电能和磨矿介质大大降低,有力地促进了降本增效。