■通讯员张晓波
冷轧硅钢厂2300作业区退火工序三季度氧化、粘接为“零”。冷板退火质量得到稳步提高,这得点赞工作在退火工序上的小团队。
2300作业区退火工序是冷板生产的重要工序,决定着产品各项性能,直接影响到冷板的最终质量水平,退火炉的设备功能精度是决定退火工序退火质量的基础。为提高工作效率,6月起5名天车作业区的天车工分配到 2300作业区干了司炉工,加入退火工序这个团队。
今年以来,退火炉炉台电阻带故障给生产带来了很大影响。针对这种情况,作业区集思广益,群策群力,发动退火工序团队找对策、想办法:各班每次装炉都要严格执行标准,清理周围环境,处理问题要及时;操作精心、精细,防止伤及电阻带;进一步细化炉子维修维护管理,提高设备功能精度等等,在大家的主动参与下,8月份和9月份电阻带故障得到有效控制。在稳定提高产品质量的同时,降低了工序能耗。
质量控制是环环相扣的,每一个质量问题产生的细节都需要认真地去关注。每当下工序反映产品质量出现波动时,他们总是赶到现场,会同技术人员,认真分析研究,仔细查找原因,不断改进装炉方式、操作细节和控温方法,解决了一个又一个质量难题,在大家的共同努力下,冷板性能和表面质量都得到了明显的提升,三季度实现了粘接、氧化为“零”的好成绩。