■记者石鹰报道
本报讯面对钢铁行业的严峻形势,炼铁厂职工在降本增效工作中如自家“过日子”般仔细,从点点滴滴中节约每一分钱。
“以前,大家对氧气、煤气等烘烤能源介质使用量不太重视,认为潜力不大,做起来还挺费劲。”4350m3高炉作业区炉前作业长王银耀告诉记者,现在大家可不这样认为了,能省一点是一点。从去年开始该岗位氧气和煤气计量表计数任务就落在了王银耀身上,每天都要抄表、计量、核算成本。大家心里有了数,在烘烤时间控制上就变得非常严格,氧气和煤气的使用量与上年相比减少很多。
该厂相关负责人告诉记者,厂里把能源介质使用管理分到了各个专业组,并落实到每一个岗位上,有效地节约了能源介质使用量。一方面是从上往下落实的降本措施,另一方面是职工们从下往上提报降本提案。大家主动提出的更换盖板以减少维修费用等很多措施,都是厂里以前没有想到的地方。
4350m3高炉作业区炉前班长王新华说,从点点滴滴中降成本的意识最重要。现在,大家把少用一根钻杆、少用一包炮泥、少用一度电都当作工作中的重点对待。这种意识就来自于厂里对大家的形势任务教育,从班前会、具体改进讨论会等方方面面进行的引导。
在该厂,每个作业区、每个班、每个岗位的操作都要通过规范管理、精细管理降成本。从原料入仓开始,职工要对入炉的每一步信息跟踪管控,适时进行各操作参数的及时调整,进而实现炉况的稳定。大家认识到,炉况稳定带来的产品质量稳定是降本增效最
有效的措施。因此,每批原料入炉生产时,相关人员都要一炉一炉跟、一罐一罐盯,及时掌握炉况的走向趋势,确保炉况稳定。
今年以来,职工们从身边的点点滴滴降成本,提出了降低铁水温度、合理控制铁水元素含量平衡、烧结工艺参数合理配置、原燃料经济性存储等措施。既要降成本,又要保证铁水质量,炼铁厂进一步严格入厂原料的质量把关,从本工序自查存在问题并提出整改措施。对质量管理文件中存在的缺失、重复、不符合当前实际等现象,进行修订标准评审和质量体系完善。同时,该厂突出抓好质量控制关键岗位人员的质量培训,并针对降本增效和质量控制的重点难点,明确责任主体,开展技术质量攻关活动。