■通讯员郭旭壮许辉报道
本报讯今年以来,尖山铁矿面对日益严峻的生产经营形势,把计划落实为行动,使降本工作收到了实效。
采矿部是尖山铁矿的成本消耗大户,他们把修旧利废活动和油耗管控措施作为重点工作来抓。采矿电铲作业区修复光轮、弯梁、气动马达等备件;穿孔作业区修复牙轮钻油缸重新利用,从而减少新品消耗;筑排作业区按修旧利废降耗目标,出台四项措施有序开展工作;运输作业区针对油耗指标,通过专人跟踪加油、核对加油量、日清日结周公示等措施,杜绝柴油的浪费。
作为重点质量指标控制单位,选矿部充分挖掘设备效率,减少设备空转。磨选作业区通过技术改造,实时监控污水量实现污水泵单台运转,严格均衡给矿实现磁选机并机作业;浮选作业区充分研究皮带运转规律,减少皮带空转,每班可节约4小时皮带空转时间;尾矿作业区根据新旧环水泵水压确定运转台数,由原来的8用2备变为6用4备。
生产保供单位的成动部在保证供水供电、输送精矿的基础上,积极开展技术改造降成本。主泵作业区对主泵液压阀和主泵环水泵及A、B泵冷却水进行改造;过滤作业区新系统皮带清扫器自主革新等。
在全矿职工的努力下,1~10月份该矿精矿成本以0.5%的降幅收到成效。