■通讯员王华
虽然不锈钢市场竞争激烈、用户的要求越来越高,但今年以来不锈冷轧厂没有发生一起因厚度问题产生的质量异议。因为在厚度精度控制上,该厂百分百满足用户需求。
用户满意是唯一的标准
要百分百满足用户,首先要标准上达到用户满意。一直以来,不锈冷轧厂对照用户需求不断修正厚度控制标准。例如,一段时间曾根据用户要求追求负公差交货。但用户的需求多种多样,中间商想要负公差,但终端用户未必赞同。该厂根据用户需求量身定做厚度标准,用户有特殊要求的,只要在合同中进行备注,就是新的厚度标准。他们通过分级管理、特殊需求备注等方式重新梳理厚度标准,在标准上做到与用户需求无缝对接。为了保证最终产品实物百分百满足用户,不锈冷轧厂将与标准值正负偏差0.01mm作为厚度的厂内控标准严格把关,并将内控标准命中率达到99%确定为厚度精度提升项目的总目标展开攻关。
没有“办不到”只有“想不到”
2013年,不锈冷轧厂厚度控制达到厂内控标准的命中率不高,今年从1月份开始,厂要求这一指标达到99%。技术科将这个目标下达后,相关作业区“炸了锅”:控制精度提高了一倍,而命中率几乎要达到100%,怎么可能?根本办不到!
零缺陷没有“办不到”,只有“想不到”。厂技术科召开各层级动员会,负责各钢种的技术人员反复宣讲,坚定职工追求百分百的决心;制定厚度命中率指标同轧制单位岗薪系数挂钩的竞赛方案,增强职工提高厚度精度控制的积极性。成立专门项目攻关组,制作完善标准板;各轧机加强测厚仪的点检维护并定期校准;开展机前工厚度测量培训提高测量准确率……一系列措施实施一个月后,冷板的内控命中率提高到93%,攻关初见成效。
环环相扣道道精细才能实现百分百
随后的三个月,整体内控命中率始终在93%左右徘徊,指标再未突破。症结在哪里?项目组成立了厚度异常调查小组,对厚度不在内控范围的异常卷逐卷调查分析原因,终于找到症结所在。他们一边分析一边制定更精细的改进措施,根据厚度减薄量修正轧机设定值,他们将轧后厚度与最终厚度逐一对比,收集成千上万个数据,分钢种分机组制定轧机设定值表,统一设定值;为稳定固化轧机后部减薄量,做到专业化生产,同一钢种尽量固定工艺路线;检验工提高技能,提高准确率;对来料提出更精准的厚度要求。各个环节、步骤做到环环紧扣、道道精细,内控命中率快速上升。
在追求百分百满足用户的过程中,不锈冷轧厂职工也实现了自我超越。4号轧机乙班班长在谈到本班成绩时说道:“刚接到99%的指标时,我们认为根本办不到,现在我们班已连续几个月100%,我们自己也没想到!”以前没干成的不代表今后干不成,这种不断突破、不断提升的信心,同样适用完成极具挑战的各项工作。
编后<<<
“我们能百分百满足用户个性化需求”,不锈冷轧厂敢说必做,表现了其队伍自信和能力自信。打铁需得自身硬,这种自信便是该厂在推动市场、技术、生产、服务深度融合上,广大干部职工通过扎实细致的工作逐步建立起来的,它必将对不锈冷轧厂应对激烈的市场竞争具有积极意义。