■特约记者安瑞珍
炼铁厂4350m3高炉供料系统使用的6台减速机,全部是价格昂贵的进口减速机。投产后不久,机修作业区的点检员就发现减速机的轴经常断,一台减速机使用的最长时间不超过三个月,最短的一个月就更换了两回。由于是进口设备,调运备件周期长、费用大不说,关键是影响高炉正常生产。
面对这种情况,机修点检员冯志杰犯了愁,到底是怎么回事呢,崭新的减速机为什么使用不了多长时间,轴就断了呢?带着疑问,他仔细观察,发现下料冲击力大的前三台减速机的轴经常断,而后面受力较小的三台减速机很少发生断轴的现象。症结找到了!一定是轴太细,无法承受较大的工作负荷才导致减速机轴断裂。
怎么办?怀着强烈的责任心,冯志杰来到设备物资采购部的减速机库,面对上百台减速机,型号五花八门,用途千奇百怪,想要在其中寻找理想的替代品,真不是一件容易的事。他根据减速机的中心高、转速、功率等基本要求,一遍遍地往返于减速机库。经过反复筛选,他终于选定了“一款”,无论是减速机的中心高、转速、功率等,都符合要求,特别是那根粗粗的轴给他吃了定心丸,这就是他想要的!而且费用低,比进口减速机便宜了将近三分之一,如果试用成功,仅备件费用就可节约一大笔。
减速机选型完成后,冯志杰开始利用停机时间,着手基础改造、减速机更换等一系列工作,虽然他在前期做了大量的工作,可到底新换的减速机行不行,得用事实来证明。一台、两台,更换后的减速机,使用效果良好,在运行了将近一年的时间中,未发生一次减速机轴断裂情况,现在已申报了第三台减速机的计划。
冯志杰用主人翁精神及高质量的工作提升了岗位工作的价值,动了脑筋,降了成本,值!