“主引风机是咱们焦炉烟气脱硫脱硝系统的关键设备,安装质量直接影响到系统的稳定运行,这个项目不仅是太钢环保升级的重点项目,也是省市落实超低排放环保要求的重点监控项目,在施工质量上不能有丝毫的马虎,马上拆了重新装。”焦化厂9号焦炉烟气脱硫脱硝系统正在安装主引风机,该项目部副经理王涛时刻坚守在施工现场进行巡视检查,大到各类备件的进场,小到每一个螺栓的安装质量,他都要一一查看,严格把关,生怕出现质量事件。
那天,他在检查到风机吸风箱与喇叭口螺栓孔处时发现有些错位,备件的质量在安装前是经过严格把关的,王涛将安装人员叫往现场仔细询问安装细节,检查安装数据,当看到喇叭口与叶轮间隙的数据时,发现是由于安装过程不严谨造成的,便要求安装人员重新安装,安装人员答复说:“前一个厂家技术指导人员说安装到这种程度可以了。”听到这样的回答后,王涛便意识到这个问题的严重性,风机喇叭口两侧的间隙均匀才对,不能因为厂家一人之言就可以不执行安装标准,间隙不均匀会造成风量达不到设计要求。当天晚上他便召集相关技术人员召开质量专题会研究解决方案,经过两个小时的讨论,最后,王涛拍板决定拆除风机二次灌浆层,重新调整叶轮间隙,并在工程例会上再次强调,就算工期再紧,关键环节上也不能放松,对待质量问题丝毫不能含糊,绝不允许类似事件再次发生。这一次,他紧盯住安装人员,确认安装过程的每一个细节,经过48个小时的连续奋战,终于重新安装到位,确保了风机的安装质量和运行稳定。
2018年8月31日,焦化厂系统停产检修刚结束,已经连续奋战60个小时的王涛,一刻也没有休息就进入了脱硫脱硝项目施工现场,他亲自带头,白天跑施工现场和制作现场,协调解决各类问题、调整施工方案和进度,晚上十点项目例会开完后,就独自一人回到办公室熟悉设计图纸和资料,研究推敲第二天的施工内容和顺序,确保项目整体进度最优。为了确保整体工程的进度和质量,他组织施工人员加班加点,并一直在现场监工,保证了脱硫脱硝系统的按期投运。
2018年10月26日、11月24日、28日,9号、8号、7号焦炉烟气脱硫脱硝系统相继投运,焦化厂环保设施配置达到同行业一流水平,在全力快速打造太钢绿色升级版的进程中,写下了浓墨重彩的一笔。