——峨口铁矿球团烟气脱硫新系统建设纪实
通讯员赵冬梅
球团烟气脱硫新系统是峨口铁矿认真贯彻落实新环境保护法,坚持预防污染和持续改进的重大成果。该系统上马后,SO2排放浓度持续稳定达标,对于峨口铁矿增强环境风险防控能力,推进生态文明建设,实现可持续发展具有深远意义。——题记
2016年12月25日,峨口铁矿球团烟气脱硫新系统带负荷运行,纯净的烟气从脱硫塔烟囱袅袅升起,所有参与工程建设的人员都感到了从未有过的轻松。
峨口铁矿原有球团烟气脱硫系统采用的是半干法旋转喷雾工艺,环保指标符合当时排放要求。2015年,新环保法出台,球团烟气SO2排放浓度执行标准提高。为适应新的更加严格的标准,峨口铁矿立即启动脱硫系统改造升级项目。2016年4月8日,球团新烟气脱硫工程开工。峨口铁矿各部门齐抓共管、通力协作,各级工程建设者和管理者尽责至善,全面协调推进,2016年12月16日工程建成投运。
向“标准规范”要安全
新工程一启动,安全生产就成为摆在全矿干部职工面前的一道难题:工程项目总包单位人员多,流动性大;施工场所分散,涉及吊装、高空、电焊等特种作业。
“高风险作业管控难度大,必须以人为本,从严管理。”球团部主任兼脱硫改造工程项目副经理张宝林说。该部发挥属地管理职责,组建安全督查团队,坚持“进度服从质量、质量服从安全、一切服从安全”的理念,扎实开展施工人员入厂前安全培训、资质审核,强化规章制度执行力,加大现场安全检查控制力度,高标准、严要求,细排查、严管控,为工程安全有序推进保驾护航。
向“过程管控”要质量
工程管理科职工张志江是脱硫改造工程施工管理组的成员。监督检查、管理协调,组织召开项目工程例会,以及对工程进度进行动态控制等,都是他要操心的事。在施工现场,总能看到他忙碌的身影,双休日主动加班成了家常便饭。
机械高级工程师杨运江兼任脱硫改造工程项目副经理,在整个工程建设中,他尽心竭力加强质量管控。在安装增压风机的过程中,杨运江发现垫板数量规格不合标准,二次灌浆预留间隙不足20毫米,立即要求整改。“单机安装好坏关系到设备正常运行,不符合安装规范,会出现设备振动。”杨运江说。
向“解决问题”要效率
2016年底,工程进入攻坚阶段,球团部设备组组长张洁祺本着“发现问题在一线,解决问题在现场”的理念,带领技术骨干,审定设备试车方案,排查电气设施、机械设备等方面存在的问题,昼夜跟踪指导。
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