阀门更换,南台拦焦导焦栅吊轮轨道更换,皮带更换及修补等工作。
此次检修准备时间短,接到公司检修通知后,设备科立即落实备件、材料、外委施工单位,多次组织召开检修例会和开停产方案讨论会,制定了详细的检修方案,统筹安排各作业区检修工作量。对电气、工艺、机械项目交叉部分进行详细安排,制定节点图,指定专门的现场监护人、工艺配合人以及质量验收人,确保检修安全可控。针对可能出现的检修难点,提前与相关人员讨论定出多种备用方案。检修中相关人员坚守在现场,做到出现问题及时协调。施工单位也做了大量的准备工作,凡是不涉及必须停煤气的作业,都提前做好准备,比如:提前松动更换螺栓,提前将要更换的阀门放到机旁等。
为了保证顺利检修,各科室积极配合,生产技术科结合实际制定出科学合理的开停产方案,从停产前两天安排延长焦炉结焦时间、制定检修开产配煤比到平衡焦炉煤气,每一个步骤都有具体负责人。安全科根据各作业区检修具体情况,实地与检修人员进行面对面安全交底,安全员始终坚守在检修现场。综合科提前联系落实送餐工作,为检修人员提供营养可口的工作餐。正是因为各科室、作业区的通力配合以及参检人员的认真负责,才保证了此次检修任务的顺利完成。
■通讯员王双喜
今年以来,复合材料厂焙烧作业区把节能降耗列为日常工作中的重点来抓,发动职工进行小改善,在安全生产、节能降耗方面起到了大作用。
焙烧作业区有回转窑和竖窑两套生产系统,设备种类众多,油脂的种类也多。加油、换油是该作业区每天工作的必修课。作业区人员在加油作业过程中,发现每次加油完毕,取出油抽子时都会有部分油脂残留在其内部管道里,无法及时排出,造成浪费和对现场环境的污染。在用一种油脂更换另一种油脂时,为了防止不同油脂相混,往往在清洗油抽子时浪费一大部分油脂,这样下来,每次浪费的油脂量和需要补充的油脂量相当。
为了解决此问题,作业区在职工的建议下,在油桶上安装了小装置,既达到防止油脂浪费的目的,又从根本上防止
不同类油脂相混。改善后,职工操作方便,一人便可操作完成。他们不再为每次开油桶盖而发愁,也不用担心抽油时,油脂溅得四处都是。
煤粉燃烧器喷枪入口处一直是采用耐热毡简单填充,在冷却器压力的作用下,常把填充的耐热毡吹掉,使窑内热量损失加快。针对此问题,该作业区职工提出了合理化建议并着手实施,既增加喷枪入口处的密封保温效果,又使外形美观。
从工艺角度来说,无形中减少了热量的损失,降低了煤耗,保证了窑头负压的稳定性;从安全的角度来说,它消除了作业区的一个危险源,防止职工在填充耐热毡时烫伤;从5S管理角度来说,它改善了职工的作业环境,避免了该处灰尘喷出,减轻了职工的工作强度。